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1概況
水機構(gòu)的導(dǎo)葉開度又是按112.6MW考慮,發(fā)電機、主變壓器等相關(guān)主要電氣設(shè)備按單機容量110MW設(shè)計。由于電站建設(shè)時水輪機沒有合適的轉(zhuǎn)輪,已生產(chǎn)的轉(zhuǎn)輪只能滿足出力100MW的要求,造成水輪機出力(100MW)與發(fā)電機容量(110MW)不匹配。水電站位于大渡河中下游,原裝有7臺由東方電機生產(chǎn)的單機容量為100MW的混流式水輪發(fā)電機組,水輪機型號為HL220-LJ-550,于1971~1978年相繼投運,連續(xù)運行已達30余年。電站在系統(tǒng)中承擔(dān)調(diào)峰、調(diào)頻和事故備用等重要任務(wù)。水電站原機組水輪機埋入部分的強度均是按高壩工程(設(shè)計水頭為100m)設(shè)計;水輪機其余部分如轉(zhuǎn)動部分、導(dǎo)水機構(gòu)等按低壩(現(xiàn)有設(shè)計水位)進行設(shè)計,而導(dǎo)隨著時間的推移和大渡河流域環(huán)境的惡化,水庫泥砂淤積嚴重,已無調(diào)節(jié)庫容,過機含沙量較大(富含堅硬的金剛砂),水輪機過流部件泥沙磨蝕現(xiàn)象越來越嚴重,多次出現(xiàn)水輪機頂蓋、止漏環(huán)磨蝕破壞、引水蓋板開裂等事故;更有甚者,原HL702轉(zhuǎn)輪葉片與下環(huán)交接處壓力側(cè)泥沙磨損嚴重,負壓面存在汽蝕破壞,葉片與上冠交接處出水邊附近亦存在裂紋。這些已成為嚴重影響機組安全運行的隱患。所以,大渡河公司決定將該水輪機實施增容改造,以滿足電站水力發(fā)電機組安全、可靠、連續(xù)、穩(wěn)定運行的需要。
2.#1和#5水輪機的增容改造
由于#5機(高尾水管)位于河床中心,泥沙淤積最嚴重,所以磨蝕破壞也較#1機(短尾水管)嚴重。#1、#5機出現(xiàn)這些問題后,東方電機多次派技術(shù)人員到工地聽取用戶介紹,實地觀測頂蓋轉(zhuǎn)輪止漏環(huán)處穿孔及噪音大小,并將上述情況的照片及錄音反饋給GE公司,請GE公司協(xié)助分析誘因及提供改進的措施。#1、#5機組相繼于2003年4月和2004年4月完成了機組的增容改造。機組投入商業(yè)運行后,水輪機在空載運行及部分負荷區(qū)(20MW~40MW)運行時存在較大的壓力脈動,產(chǎn)生明顯的振動和強烈的嘯叫聲,水輪機機坑及尾水管內(nèi)出現(xiàn)異常噪音,伴隨著該異常噪音,尾水管進人門處出現(xiàn)較大的水力振動。2005年6月12日起,#5機轉(zhuǎn)輪上冠止漏環(huán)對應(yīng)處的頂蓋上環(huán)板發(fā)生數(shù)次穿孔冒水現(xiàn)象、轉(zhuǎn)輪止漏環(huán)上部出現(xiàn)磨蝕破壞現(xiàn)象,繼后#1機亦有類似磨蝕破壞發(fā)生。
水電站#1、#5機增容改造項目,采用技貿(mào)結(jié)合方式,東方電機為合同主供貨方,原加拿大GE公司為技術(shù)支持方和分包方,并提供水輪機轉(zhuǎn)輪硬件及全套改造技術(shù)資料,水輪機轉(zhuǎn)輪采用GEHy-dro的F634-13轉(zhuǎn)輪,由加拿大GE公司生產(chǎn)制造,其他配套改造部件由東方電機制造。
3問題的分析
針對#1、#5機出現(xiàn)的這些問題,我公司非常重視,并多次會同老專家及業(yè)務(wù)骨干對其誘因進行分析。頂蓋與轉(zhuǎn)輪止漏環(huán)間隙改造前后轉(zhuǎn)輪止漏環(huán)數(shù)據(jù)。#1、#5機轉(zhuǎn)輪止漏環(huán)間隙及高度的減小,導(dǎo)致通過轉(zhuǎn)輪止漏環(huán)進入轉(zhuǎn)輪上冠的水流流速加大;而轉(zhuǎn)輪上冠上端面與頂蓋之間距離又偏?。▋H29mm),這股夾雜堅硬金剛砂的高流速水流強烈沖擊正對轉(zhuǎn)輪止漏環(huán)上方的頂蓋上環(huán)板區(qū)域,經(jīng)過長期的作用,表面出現(xiàn)局部金屬失重,導(dǎo)致頂蓋上環(huán)板處水力不光滑,并進一步誘導(dǎo)汽蝕破壞的發(fā)生及加劇。轉(zhuǎn)輪止漏環(huán)結(jié)構(gòu)#1、#5機轉(zhuǎn)輪止漏環(huán)上部與轉(zhuǎn)輪本體合縫處存在2mm的間隙,亦會誘發(fā)間隙汽蝕破壞,使轉(zhuǎn)輪止漏環(huán)上部出現(xiàn)凹坑,這樣就在轉(zhuǎn)輪止漏環(huán)上部區(qū)域形成一股高強度的漩渦,泥砂磨損及汽蝕破壞的聯(lián)合作用導(dǎo)致轉(zhuǎn)輪止漏環(huán)上部出現(xiàn)磨蝕破壞并殃及到頂蓋止漏環(huán)區(qū)域,破壞頂蓋止漏環(huán)的焊縫,極有可能致使頂蓋止漏環(huán)脫落而危及機組的安全運行。泄水孔#1、#5機轉(zhuǎn)輪泄水孔排水面積與止漏環(huán)縫隙面積之比值K的加大,使轉(zhuǎn)輪止漏系統(tǒng)的壓差加大,導(dǎo)致進入轉(zhuǎn)輪上冠止漏環(huán)密封處的漏水量加大,這大量進入到轉(zhuǎn)輪上冠處的含泥沙水流亦會導(dǎo)致轉(zhuǎn)輪上冠泥沙磨蝕的加劇。2005年11月,國電大渡河公司在成都組織國內(nèi)知名水電專家,針對#1、#5水輪機磨蝕破壞原因進行了分析討論,會議審查意見認為#1、#5水輪機頂蓋上環(huán)板穿孔、止漏環(huán)和轉(zhuǎn)輪上冠上平面磨蝕破壞原因有以下:水輪機轉(zhuǎn)輪止漏環(huán)高度、間隙配合不合理;轉(zhuǎn)輪上冠上端面與頂蓋之間距離偏小;轉(zhuǎn)輪上冠空腔大;轉(zhuǎn)輪泄水孔排水面積與止漏環(huán)縫隙面積之比值偏大。
4.#5機的頂蓋的處理
2005年8月,為滿足當(dāng)時#5機豐水期的發(fā)電需要,我們提供了應(yīng)急處理方案,對磨蝕破壞較嚴重的#5機頂蓋、轉(zhuǎn)輪上冠止漏環(huán)進行第一次修配在電廠進行的主要工作如下:對轉(zhuǎn)輪上冠止漏環(huán)與轉(zhuǎn)輪本體之間的合縫上下部位、轉(zhuǎn)輪上冠磨損處凹陷位置均進行堆焊,并對高點部位進行打磨,達到平緩過渡為準。對頂蓋上環(huán)板磨損處凹陷的溝槽進行堆焊并焊滿,焊完后對頂蓋進行加工,加工完后應(yīng)保證轉(zhuǎn)輪上方對應(yīng)的頂蓋上環(huán)板不銹鋼層厚度不小于5mm。(3)轉(zhuǎn)輪與頂蓋的止漏間隙在原基礎(chǔ)上單邊放大不超過0.5mm,工地須實測轉(zhuǎn)輪上冠止漏環(huán)外徑,根據(jù)實測尺寸按照放大后的單邊止漏間隙配加工頂蓋止漏環(huán)內(nèi)徑。用鋼板封堵轉(zhuǎn)輪上冠處4個泄水孔,以減小轉(zhuǎn)輪泄水孔的泄漏面積。#5機的頂蓋的第二次處理2007年2月,電廠根據(jù)GE公司提供的修復(fù)方案對#5機頂蓋進行第二次修復(fù)。GE公司確定其提供的修配方案主要是為改善轉(zhuǎn)輪上冠處較大空腔內(nèi)的水流流態(tài),避免頂蓋磨蝕穿孔及轉(zhuǎn)輪上冠磨蝕破壞,另還兼有避免機組振動的作用。其修配工作主要有以下:修復(fù)頂蓋及轉(zhuǎn)輪上冠磨蝕破壞區(qū)域;在頂蓋上環(huán)板處增加導(dǎo)流板;在轉(zhuǎn)輪上冠處增設(shè)密封環(huán),其目的是與頂蓋導(dǎo)流板之間形成一道縫隙密封以減小漏水。2007年11月8日,電站提供了GE方案在#5水輪機上的實施效果情況:#5水輪機改造后經(jīng)過半年多的運行,轉(zhuǎn)輪止漏環(huán)正對頂蓋上環(huán)板處仍有大量磨蝕溝槽存在(溝槽深5~8mm、寬35mm左右),認定對#5水輪機的修復(fù)方案未起到應(yīng)有的效果。為此,國電大渡河公司要求在完善#1、#5機修復(fù)方案的同時,后續(xù)機組的改造應(yīng)采取有效措施防止泥沙磨蝕及空蝕破壞的發(fā)生。
作者:馬拉霍單位:西藏水利水電局