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1工藝特點(diǎn)及合成塔安全性
對(duì)于尿素裝置,不論是傳統(tǒng)的水溶液循環(huán)法,還是汽提法流程,以及其他流程都普遍存在爆炸問(wèn)題,鈍化空氣或氧氣而進(jìn)入合成工段減輕了尿素甲胺液對(duì)不銹鋼設(shè)備的腐蝕,卻使工藝裝置存在爆炸危險(xiǎn)。對(duì)汽提工藝,一般將0.5%~0.8%的空氣加入二氧化碳?xì)庵?,送入高壓圈設(shè)備。這些氧氣,除極少量溶解在容液中生成防腐蝕氧化膜外,其余絕大部分隨其他惰性氣體,如二氧化碳中的氫氣、氮?dú)?、一氧化碳和氨中常帶甲烷、氫氣、氮?dú)狻鍤獾纫黄疬M(jìn)入尾氣洗滌系統(tǒng)。從而使惰性氣體在尾氣回收洗滌中得到濃縮,其主要成分氧氣、氫、氨氣、氮?dú)?、一氧化碳、二氧化碳混和氣,極有可能構(gòu)成爆炸性混合氣體,而對(duì)工藝裝置造成了安全危險(xiǎn)。我公司工藝裝置,主工藝流程為:高壓氨從合成塔底部進(jìn)入,在合成塔中,遇冷凝的二氧化碳反應(yīng)生成尿素,來(lái)自甲銨冷凝器的甲銨脫水生成尿素,合成反應(yīng)物經(jīng)中心管借重力進(jìn)入汽提塔頂部,在汽提塔中,二氧化碳從汽提塔底部進(jìn)入,反應(yīng)物中所含的甲銨和過(guò)量的氨,在此經(jīng)二氧化碳汽提和蒸汽加熱而分解和分離出來(lái),汽提后的混合氣體經(jīng)汽提塔頂部進(jìn)入兩甲銨冷凝器,反應(yīng)物從汽提塔底部經(jīng)減壓后進(jìn)入中壓工段。含少量NH3和CO2的合成塔頂部氣體進(jìn)入高壓洗滌器,用循環(huán)甲胺液吸收后,進(jìn)入中壓回收工段。從主工藝流程看。正常生產(chǎn)時(shí),工藝系統(tǒng)惰氣經(jīng)汽提塔——合成塔——高壓洗滌器到中壓回收工段,經(jīng)中壓洗滌器排入大氣。因而合成塔內(nèi)不會(huì)產(chǎn)生爆炸性氣體聚集,在事故封塔或開(kāi)停車(chē)時(shí),由于各系統(tǒng)相對(duì)隔離,高壓洗滌器處于最高位置,合成塔與高壓洗滌器相通。合成塔頂部不會(huì)出現(xiàn)氣相氫組分的聚集,經(jīng)過(guò)合成塔的惰氣和封塔時(shí)從液相中溢出的惰氣與大量的工藝氣相比惰氣量較少,進(jìn)不了爆炸范圍,這時(shí)高壓洗滌器和中壓回收工段內(nèi)由于洗滌吸收,使工藝氣組分相對(duì)減少,惰氣組分有可能聚集相對(duì)增多。因而,封塔開(kāi)車(chē)時(shí)要特別注意操作規(guī)程,不能使高壓洗滌器內(nèi)出現(xiàn)過(guò)度洗滌。在中壓回收工段,表1所示為中壓洗滌器外排惰氣組分,從此組分可看出,外排的惰氣已進(jìn)入爆炸范圍。在日常工藝運(yùn)行操作中這一點(diǎn)應(yīng)特別注意保持中壓回收平穩(wěn),是本工藝裝置防爆的重點(diǎn)。從以上分析可知合成塔相對(duì)化學(xué)爆炸的可能性較小,其腐蝕帶來(lái)的缺陷是威脅合成塔安全運(yùn)行主要因素。
2合成塔存在問(wèn)題及分析
我公司尿素裝置從投料生產(chǎn)到現(xiàn)在,已運(yùn)行約10a,運(yùn)行初期經(jīng)過(guò)新工藝的消化摸索,設(shè)備改造及操作工藝優(yōu)化,裝置達(dá)標(biāo)達(dá)產(chǎn)。尿素裝置成品Ni含量保持在0.2×10-6左右,合成塔運(yùn)行良好,在2001年以后,我公司尿素成品中鎳含量一直居高不下,日常運(yùn)行時(shí)保持在(0.3~0.34)×10-6,雖經(jīng)過(guò)處理得到控制,成品Ni含量保持在0.24×10-6左右,但這一問(wèn)題始終提醒我們不要放松合成塔管理,在對(duì)運(yùn)行的裝置進(jìn)行調(diào)查分析時(shí)。通過(guò)年大修對(duì)高壓設(shè)備詳細(xì)檢查發(fā)現(xiàn):汽提塔,一號(hào)甲氨冷凝器,合成塔腐蝕較重,特別是合成塔從第4塊塔板起襯里表面粗糙,嚴(yán)重的局部呈晶粒脫狀,說(shuō)明設(shè)備腐蝕速度加快,特別是合成塔腐蝕速度加快是尿素成品鎳含量升高。在投產(chǎn)不到5a的時(shí)間里尿素裝置就出現(xiàn)成品鎳含量升高,這一現(xiàn)象引起了我們對(duì)高壓設(shè)備防腐工藝的高度重視,通過(guò)對(duì)我公司尿素工藝裝置這幾年運(yùn)行情況回顧,認(rèn)為造成高壓設(shè)備腐蝕加快的原因如下。
2.1工藝影響
在二氧化碳汽提工藝中,原料氨首先進(jìn)入甲銨冷凝器進(jìn)行反應(yīng),甲氨冷凝器是合成尿素的第一反應(yīng)器,而ACES工藝中原料氨首先進(jìn)入合成塔進(jìn)行反應(yīng),兩甲銨冷凝器的汽提冷凝量比前者要少,更多數(shù)量的未凝二氧化碳要進(jìn)入合成塔與原料氨反應(yīng)。從這一點(diǎn)來(lái)講:ACES工藝的合成塔容積大,尿液停留時(shí)間長(zhǎng),負(fù)荷相對(duì)二氧化碳汽提法的合成塔要重,而兩甲氨冷凝器的負(fù)荷較輕。這一特點(diǎn)和大修時(shí)對(duì)高壓設(shè)備腐蝕檢查的實(shí)地情況相符。
2.2硫化氫及裝置負(fù)荷的影響
在開(kāi)車(chē)初期,由于原料氣中硫化氫含量經(jīng)常超標(biāo),導(dǎo)致頓化氧消耗過(guò)大造成設(shè)備腐蝕加劇。加之前工號(hào)負(fù)荷影響尿素裝置低負(fù)荷運(yùn)行時(shí)間過(guò)長(zhǎng),導(dǎo)致物料在合成塔停留時(shí)間長(zhǎng),使合成塔襯里腐蝕加劇。
2.3運(yùn)行工況偏離對(duì)合成塔腐蝕的影響
我公司尿素合成塔是全國(guó)最大,襯里材料為:316L—UG,日本制造,其設(shè)計(jì)尿素合成塔的操條件為:NH3/CO24.0,H2O/CO20.64,溫度190℃,壓力17.1MPa,二氧化碳轉(zhuǎn)化爐可達(dá)68%,從運(yùn)行情況看,在設(shè)計(jì)條件下操作是比較困難的,高壓回路不易穩(wěn)定,易超壓,難于控制,而且汽提塔出液氨含量偏高。通過(guò)工藝條件的優(yōu)化,發(fā)現(xiàn)合成塔氨碳比在3.7左右,水碳比在0.7~0.8,溫度控制在186~188℃,壓力在16.5MPa,二氧化碳轉(zhuǎn)化率62%~63%,系統(tǒng)較為穩(wěn)定。這一操作與設(shè)計(jì)參數(shù)的偏離,加重了合成塔襯里的腐蝕。在合成塔設(shè)計(jì)中襯里的選材是基于設(shè)計(jì)工況,而氨碳比的降低,水碳比的升高,壓力增大都將造成襯里腐蝕速度的增加,尤其是氨碳比的變化對(duì)合成塔襯里腐蝕影響較大。
2.4防腐氧量對(duì)合成塔腐蝕的影響
尿素裝置之所以工業(yè)化,就是由于防腐氧的加入減緩了高壓設(shè)備的腐蝕,尿素生產(chǎn)中防腐氧的大小以其工藝不同防腐氧的大小有相差,其量的大小主要與所用的襯里材料有關(guān),在二氧化碳汽提法中所用的襯里材料主要為:316L,25—22—2等奧氏體不銹鋼,裝置中加入的防腐氧量在0.8%~1.0%,在ACES工藝中設(shè)計(jì)的防腐氧量在0.5%,雖然汽提塔,甲氨冷凝器的襯里,列管都采用雙相不銹鋼,但合成塔襯里,高壓洗滌器的襯里,高壓管道都為316L不銹鋼,鈍化氧減少使氣相氧分壓降低不銹鋼表面不易形成穩(wěn)定的鈍化膜,因而防腐氧量偏低是合成塔腐蝕加快的原因之一。
2.5封塔時(shí)間和方式對(duì)合成塔腐蝕的影響
由于封塔期間無(wú)外氧加入,高壓系統(tǒng)中液相溶解氧只有被溢出排放掉,沒(méi)有補(bǔ)充,所以封塔過(guò)程是鈍化膜不斷的被破壞的過(guò)程。在ACES工藝中,由于汽提塔,甲氨冷凝器的襯里,列管采用雙相不銹鋼,在防腐氧較少的條件下易于鈍化,封塔時(shí)間較長(zhǎng),但對(duì)于合成塔來(lái)講襯里的材料為316L,它所需的鈍化氧并未減少,工藝商推薦的高壓系統(tǒng)可保持封塔時(shí)間在48h以?xún)?nèi)不會(huì)造成腐蝕加劇的結(jié)果誤導(dǎo)了我們,是我們?cè)谇皫啄甑难b置運(yùn)行中封塔次數(shù)過(guò)多,時(shí)間過(guò)長(zhǎng),甚至出現(xiàn)封塔時(shí)間超過(guò)48h。特別是2000年以后在封塔期間為了防止高壓洗滌器發(fā)生閃爆將高壓系統(tǒng)氣相出口閥PV101保留3%~5%的開(kāi)度,是合成塔溶液中的溶氧較以前更易溢出。因而封塔時(shí)間過(guò)長(zhǎng)加之合成塔溶氧的不斷溢出使合成塔在封塔期間腐蝕加劇。從上幾方面來(lái)看,造成我公司合成塔腐蝕加快的原因,既有工藝的特點(diǎn),也有操作及外界條件的影響,只有我們不斷地探索、改進(jìn),才能減緩高壓設(shè)備的腐蝕,將高壓設(shè)備防腐工作做得更好。
3合成塔安全運(yùn)行措施及效果
基于上兩方面分析,我們可以看出,工藝裝置防爆和防腐是一對(duì)矛盾的兩面,是相互依存的,就工藝裝置運(yùn)行現(xiàn)狀及合成塔腐蝕原因而言,為控制和緩解合成塔的腐蝕速度加強(qiáng)高壓設(shè)備的運(yùn)行管理。我們采取了以下幾方面的措施。
3.1提高設(shè)備的大修質(zhì)量
在尿素裝置年度大修中,做好高壓設(shè)備的檢修工作,嚴(yán)格控制高壓設(shè)備的檢修質(zhì)量。對(duì)所有的高壓設(shè)備襯里,焊縫,堆焊層以其列管,管口進(jìn)行詳細(xì)地宏觀檢查和檢測(cè),特別要注意焊縫,蝕坑及局部有缺陷的部位,對(duì)其焊縫裂紋,針孔要進(jìn)行徹底地處理。疏通檢漏通道,對(duì)合成塔其襯里表面較粗造的部位進(jìn)行打磨,拋光。
3.2縮短定期檢驗(yàn)時(shí)間
在大修專(zhuān)項(xiàng)檢查的基礎(chǔ)上,結(jié)合技術(shù)監(jiān)督部門(mén)對(duì)壓力容器定期檢驗(yàn),對(duì)于安全狀態(tài)為一級(jí)的高壓設(shè)備及合成塔原定為6a,縮短為每3a進(jìn)行1次。每次定檢都要拆除外保溫層進(jìn)行全面詳細(xì)的檢查,對(duì)其可疑點(diǎn)進(jìn)行PT復(fù)查,并對(duì)其檢查結(jié)果作出詳細(xì)分析,評(píng)估。從這幾年檢查的結(jié)果看,情況較好沒(méi)有發(fā)現(xiàn)大的缺陷。
3.3加強(qiáng)日常在線監(jiān)督檢查
在日常生產(chǎn)運(yùn)行中,合成塔襯里處在腐蝕鈍化的動(dòng)平衡中,襯里,焊縫隨時(shí)都有可能因腐蝕而出現(xiàn)缺陷,對(duì)尿素合成塔實(shí)時(shí)在線檢測(cè),檢查。要確保高壓設(shè)備安全運(yùn)行主要方式:在日常操作中應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行工藝指標(biāo),運(yùn)行中嚴(yán)禁超溫、超壓;密切注意二氧化碳中硫化氫的含量;成品尿素中鎳含量的大小;以及日常現(xiàn)場(chǎng)巡檢中撿漏孔有無(wú)氨味及異常的泄漏點(diǎn)。這些都要如實(shí)記錄按班交接,以便及時(shí)發(fā)現(xiàn)和消除事故隱患。
3.4優(yōu)化工藝操作
(1)在保證裝置連續(xù)生產(chǎn)的基礎(chǔ)上,優(yōu)化合成塔工況,提高NH3/CO2比,降低H2O/CO2比,向設(shè)計(jì)工況靠近,減緩合成塔的腐蝕。(2)提高高壓系統(tǒng)的防腐氧含量,將原氧量0.5%提高到0.65%,每天定期分析二氧化碳中的氧含量,以保證有足夠的防腐氧量進(jìn)入高壓系統(tǒng)。(3)嚴(yán)防斷氧情況發(fā)生,在氧量過(guò)低時(shí)不能長(zhǎng)時(shí)間運(yùn)行應(yīng)停車(chē)排塔從新鈍化。(4)嚴(yán)格控制封塔時(shí)間,減少封塔次數(shù),將封塔時(shí)間減少為20h,超過(guò)20h裝置進(jìn)行排塔,重新鈍化。(5)改進(jìn)裝置封塔期間工藝操作方式,減小PV101閥開(kāi)度,避免高壓洗滌器的閃爆炸和合成塔溶液中鈍化氧大量溢出。通過(guò)以上措施尿素裝置的成品鎳含量從大修前的(0.3~0.34)×10-6降低為0.24×10-6,經(jīng)過(guò)這幾年運(yùn)行檢測(cè)數(shù)據(jù)來(lái)看:成品鎳含量比較穩(wěn)定,沒(méi)有向上增長(zhǎng)的趨勢(shì),這些措施的實(shí)施不僅是高壓設(shè)備特別是合成塔腐蝕加快的趨勢(shì)得到控制。而且使我公司對(duì)高壓設(shè)備安全生產(chǎn)管理進(jìn)一步加強(qiáng),保證了工藝裝置長(zhǎng)周期安全穩(wěn)定運(yùn)行。