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隨著我國工業(yè)化和城市化的快速推進(jìn),工業(yè)廢水種類和數(shù)量迅猛增加,廢水排放量占全國總量40%以上,目前大量的工業(yè)廢水未能達(dá)標(biāo)排放,既影響重復(fù)利用,也一定程度污染環(huán)境?!笆濉逼陂g,國家在水環(huán)境保護(hù)方面工作力度進(jìn)一步加大,強(qiáng)化水中污染物的減排和治理,將氨氮首次納入約束性指標(biāo);并要求繼續(xù)提高污水處理率和設(shè)備負(fù)荷率。未來的幾年內(nèi),工業(yè)廢水處理將進(jìn)入攻堅(jiān)階段。為了實(shí)現(xiàn)節(jié)能減排的要求,處理工藝的進(jìn)步是最重要的途徑。為了響應(yīng)國家節(jié)能減排和循環(huán)經(jīng)濟(jì)的要求,我公司北京博匯特環(huán)保科技有限公司與德國EBV公司合作提出了一種新型的節(jié)能降耗的工業(yè)廢水處理技術(shù)—BioDopp工藝。該工藝體現(xiàn)了“高效化、集成化、智能化及減量化”的特點(diǎn)。
1BioDopp工藝簡介及其技術(shù)優(yōu)勢
1.1工藝簡介BioDopp工藝是結(jié)合了氧化溝的全液內(nèi)回流及一體化結(jié)構(gòu)理念,利用A2/O的不同功能分區(qū)形式,借助CASS工藝前置選擇區(qū)模式,輔以高效的曝氣技術(shù),通過創(chuàng)新的空氣提推技術(shù)作為源動(dòng)力,將水解酸化、生物選擇區(qū)、除碳、脫氮、沉淀甚至除磷等多個(gè)功能單元結(jié)合在一起的生物處理工藝。該工藝有效節(jié)省了占地面積,縮短了工藝流程,減少了土建及管道投資,并且也大大縮短了巡檢路線,便于建成后運(yùn)營管理。BioDopp一體化結(jié)構(gòu)見圖1。BioDopp工藝的微生物馴化技術(shù)是其關(guān)鍵技術(shù),工藝中其它技術(shù)設(shè)計(jì)及運(yùn)行的宗旨是為微生物的馴化創(chuàng)造貼近自然界的生存條件。BioDopp工藝的污泥馴化,主要遵循一項(xiàng)原則和兩個(gè)基本點(diǎn):原則:空氣提推技術(shù)確保池內(nèi)高回流比,完成對進(jìn)水瞬間稀釋,確保整個(gè)流程內(nèi)濃度梯度負(fù)荷最小化,創(chuàng)造貼近自然態(tài)的生長環(huán)境?;军c(diǎn)1:控制污泥比增長速率及其世代時(shí)間,使其污濃盡量高,生長盡量慢。基本點(diǎn)2:借助微氧理論,控制好氧池內(nèi)溶氧不超過0.5mg/L,溶氧濃度的控制是溶氧儀連接變頻風(fēng)機(jī)PLC自控單元來自控控制。
1.2技術(shù)優(yōu)勢BioDopp工藝采用了低溶氧高污泥濃度的微生物技術(shù)、短程同步硝化反硝化的脫氮技術(shù)、大表面積曝氣微混合技術(shù)、大水力循環(huán)的一體化結(jié)構(gòu)?;谶@些特點(diǎn),該工藝較傳統(tǒng)生物處理工藝有如下創(chuàng)新點(diǎn):(1)節(jié)能降耗措施的創(chuàng)新BioDopp工藝,在低溶氧(0.1~0.3mg/L)較高污泥濃度(8~122g/L)的運(yùn)行工況下,通過氣提方式代替?zhèn)鹘y(tǒng)的泵內(nèi)外回流方式實(shí)現(xiàn)了工藝所需的高比倍循環(huán)稀釋要求,達(dá)到了節(jié)能降耗;在滿足工藝自身曝氣需要的前提下,通過曝氣方式的創(chuàng)新實(shí)現(xiàn)了污水廠的節(jié)能降耗。(2)運(yùn)行維護(hù)方面的創(chuàng)新通常污水生化處理都面臨水下設(shè)備多、維護(hù)維修難,曝氣設(shè)備堵塞、更換難等比較棘手的問題,BioDopp工藝均實(shí)現(xiàn)了突破,給予了很好的解決。BioDopp工藝采用的曝氣軟管,在設(shè)計(jì)上既有自動(dòng)“清洗”的功能,又能保證在不停車、不影響生產(chǎn)的條件下,可更換或者維修。同時(shí)BioDopp池內(nèi)幾乎無機(jī)械設(shè)備,可做到方便提升更換。(3)混合液循環(huán)方式的創(chuàng)新BioDopp工藝直接用空氣提推將混合液從末端循環(huán)到進(jìn)水段,強(qiáng)化了泥水的有效混合過程,并實(shí)現(xiàn)對進(jìn)水的高倍比稀釋,減少了回流設(shè)備同時(shí)也節(jié)約了維修費(fèi)用,進(jìn)一步提高了系統(tǒng)運(yùn)行的安全和方便性。同時(shí)高倍比回流使得反應(yīng)池內(nèi)進(jìn)出污染物濃度差很小,相當(dāng)于完全混合反應(yīng)器,保證了反應(yīng)器內(nèi)微生物處于相對穩(wěn)定的生存環(huán)境中,使其充分發(fā)揮去除污染物的效能。(4)高效的曝氣系統(tǒng)BioDopp曝氣軟管高密度均布方式與打孔技術(shù)使鼓出氣泡更為均勻,其直徑更小,緩慢曲線上升的流速保證其有足夠時(shí)間與水體接觸傳質(zhì),有效增大了氧轉(zhuǎn)移效率;除此之外,曝氣管采取可提升方式,使曝氣管的檢修與維護(hù)更加簡單,易操作。(5)高速澄清器BioDopp高速澄清器是是一種泥水分離裝置,通過底部污泥高速回流使污泥不在底部沉積,借助組合填料,設(shè)計(jì)獨(dú)特的澄清漏斗和專屬填料布置方式,完成高效快速澄清。其特殊的設(shè)計(jì)結(jié)構(gòu),配以空氣提推技術(shù),即降低了回流能耗,還節(jié)省了污泥回流泵房。(6)高污泥濃度使系統(tǒng)具有優(yōu)越的抗沖擊負(fù)荷能力在低溶氧、高活性污泥濃度條件下使曝氣池有機(jī)負(fù)荷(F/M)較低,系統(tǒng)具有更加優(yōu)越的抗沖擊負(fù)荷的能力。同時(shí)由于食物不太充足,微生物增長較慢或基本不增長,甚至可能減少,更進(jìn)一步消除了剩余污泥中大部分原組織物質(zhì),那些易產(chǎn)生異臭味氣體的成分也被消除了,如此被“固化”的污泥味道聞起來像新鮮的泥土。
2工程實(shí)例
2.1大唐國際多倫煤氣化廢水處理工程大唐國際發(fā)電股份有限公司多倫年產(chǎn)46萬噸煤基烯烴項(xiàng)目為世界上最大的煤化工工程化項(xiàng)目。其污水處理站主要處理全廠生活污水,化工區(qū)煤氣化裝置、甲醇裝置、丙烯裝置和聚丙烯裝置的生產(chǎn)污水,裝置沖洗排水和污染區(qū)內(nèi)的初期雨水。經(jīng)處理后澄清水作化工區(qū)循環(huán)水系統(tǒng)補(bǔ)水,總體實(shí)現(xiàn)零排放。(1)設(shè)計(jì)規(guī)模:7200m3/d(2)主要工藝流程:來水——破氰除氟系統(tǒng)——BioDopp生化反應(yīng)池——多介質(zhì)過濾和活性炭吸附——循環(huán)水回用(3)進(jìn)出水水質(zhì)為:(4)項(xiàng)目運(yùn)行評(píng)價(jià)大唐國際多倫煤化工項(xiàng)目作為國內(nèi)最大的煤化工項(xiàng)目之一,全廠為了達(dá)到“零排放”的目的,采用以BioDopp生化系統(tǒng)為主體工藝處理廠內(nèi)各類污水,輔以多介質(zhì)過濾和活性炭吸附深度處理,使排放污水達(dá)到循環(huán)冷卻水系統(tǒng)補(bǔ)充水標(biāo)準(zhǔn),作為循環(huán)水補(bǔ)充水進(jìn)行回用,不僅降低了企業(yè)的排放總量,還達(dá)到了節(jié)約用水、節(jié)能降耗的效果。所有有機(jī)污水在廠內(nèi)污水處理站集中處理達(dá)標(biāo)后作為循環(huán)水補(bǔ)充水,不僅降低了企業(yè)的排放總量,還達(dá)到了節(jié)約用水的效果。BioDopp生化系統(tǒng)總運(yùn)行成本1.82元/噸,其中直接運(yùn)行成本是0.91元/噸,直接成本包括電費(fèi)、藥費(fèi)、人工及維修(電費(fèi)0.58元/噸,藥劑0.15元/噸,人工0.10元/噸,維修0.08元/噸)。BioDopp生物池的建設(shè),有效節(jié)約了占地,可將運(yùn)行成本降低40%,最大限度的提高了運(yùn)行穩(wěn)定性。
2.2中石油吉化丙烯腈污水處理站改造工程該項(xiàng)目屬擴(kuò)容提標(biāo)改造項(xiàng)目,廢水中由于含有丙烯腈、氫氰酸、丙酮氰醇及甲甲脂等劇毒高難降解化學(xué)物質(zhì),曾用傳統(tǒng)工藝改造過三次,都出現(xiàn)出水CODCr較高,出水氨氮較進(jìn)水高的現(xiàn)象,這是含氰廢水的特點(diǎn)。采用BioDopp工藝進(jìn)行技改后,同樣占地面積處理水量翻倍,管理維護(hù)非常簡便。實(shí)現(xiàn)了劇毒廢水無害化治理,解決了含氰廢水脫氮的難題,在國內(nèi)乃至世界范圍內(nèi)填補(bǔ)了空白。(1)設(shè)計(jì)規(guī)模:4800m3/d(2)改造工藝:將已建的1#、2#、3#SBR污水處理池進(jìn)行改造,將1#、2#SBR池改造為BioDoppA池,將3#SBR池改造為BioDoppB池。(3)進(jìn)出水水質(zhì)為:以下,而BioDopp池出水基本穩(wěn)定在50mg/L~200mg/L,由于出水指標(biāo)偏低,目前吉化海特部分高濃廢水通過丙烯腈出水稀釋后達(dá)標(biāo)排放至吉化污水處理廠。氨氮的硝化為含氰廢水的處理難點(diǎn),因?yàn)閺U水中含有大量的劇毒物質(zhì)—氰化物,氰化物對硝化菌的生長存在巨大的抑制作用,而對于BioDopp工藝來講,大比例循環(huán)稀釋系統(tǒng)使得池內(nèi)負(fù)荷相對均勻,可將梯度負(fù)荷降到最低,再加上其獨(dú)特的馴化方式,使硝化菌能夠在此相對穩(wěn)衡的環(huán)境下生長,大量的菌株聚合在一起,形成協(xié)同效應(yīng),所以能適應(yīng)一定濃度的CN-環(huán)境。吉化要求出水氨氮需控制在45mg/L以下,BioDopp池出水可將氨氮穩(wěn)定在20mg/L以下。CN-進(jìn)水基本在5mg/L以下,出水要求控制在0.5mg/L以下,而BioDopp工藝出水CN-可降解到0.01mg/L以下,使有毒廢水無害化。該項(xiàng)目不僅對含氰廢水處理效果好,而且成本較低,能耗及藥耗均較其他工藝低。其總成本為1.94元/噸,其中直接運(yùn)行成本是0.99元/噸,直接成本包括電費(fèi)、藥費(fèi)、人工及維修(電費(fèi)0.23元/噸,藥劑0.25元/噸,人工0.21元/噸,維修0.30元/噸)。《BioDopp工藝處理含氰廢水的應(yīng)用及研究》已在國內(nèi)最權(quán)威的工程類國家核心期刊發(fā)表。BioDopp工藝為含氰廢水采用生化法治理打開了局面。(4)項(xiàng)目運(yùn)行評(píng)價(jià)項(xiàng)目自建成以來,運(yùn)行良好,由于池內(nèi)控制點(diǎn)只有DO和pH值兩個(gè)控制點(diǎn),且DO信號(hào)為PLC變頻自控調(diào)節(jié),故管理非常簡便。曝氣系統(tǒng)因?yàn)榫邆渥郧逑吹奶攸c(diǎn),所以不會(huì)堵塞,建成五年多以來,曝氣均勻,氧利用率高,動(dòng)力效率一直較為恒定處于高位。吉林石化公司要求出水COD需滿足300mg/L煤化工行業(yè)污水治理呈現(xiàn)兩高兩難態(tài)勢,即污水排放量大,處理難度大,污染濃度高,運(yùn)行成本高。河南省煤氣(集團(tuán))有限責(zé)任公司義馬氣化廠響應(yīng)國家節(jié)能減排號(hào)召,結(jié)合廠內(nèi)現(xiàn)有以SBR生化處理為主工藝的污水處理站運(yùn)行成本相對較高,處理效果不夠穩(wěn)定,二期改造占地有限等局面,最終將一座SBR改造為BioDopp生化工藝。該工藝較傳統(tǒng)工藝節(jié)省一半占地,節(jié)約一半能耗,管理維護(hù)更加簡單。(1)設(shè)計(jì)規(guī)模:840m3/d(2)改造工藝:將已建的SBRA池改造為BioDopp池。(3)進(jìn)出水水質(zhì)見表3。(4)項(xiàng)目運(yùn)行評(píng)價(jià)項(xiàng)目自建成以來,運(yùn)行良好,即便是在原水水質(zhì)波動(dòng)很大的情況下,出水水質(zhì)都基本穩(wěn)定,可見BioDopp工藝的抗沖擊、可恢復(fù)性很強(qiáng)。而且各出水指標(biāo)明顯優(yōu)于原SBR工藝,運(yùn)行管理方便,節(jié)省了大量的藥劑消耗和人工費(fèi)用。該項(xiàng)目直接運(yùn)行費(fèi)用為3.03元/噸,遠(yuǎn)低于原廠SBR的8.25元/噸。而且每處理一噸魯奇加壓氣化廢水能夠減少COD排放約5kg、氨氮約0.2kg、總氮約0.2kg、酚類物質(zhì)約1.0kg,其他需控制污染物1.5kg,并能夠得到同等體積的可回用水。BioDopp工藝在真正實(shí)現(xiàn)了節(jié)能減排的同時(shí)還為煤氣化行業(yè)污水處理提供了一條成熟可靠、投資少、運(yùn)行費(fèi)用低、適用性強(qiáng)的技術(shù)。BioDopp技術(shù)依據(jù)自身結(jié)構(gòu)特點(diǎn)和微生物技術(shù),建立了短流程脫氮體系、實(shí)現(xiàn)了高效徹底的生化降解效果,大大節(jié)約了運(yùn)行成本,在河南煤化工引起了轟動(dòng),目前已依托河南煤化工在河南省科技廳獲得科技成果,在魯奇爐和BGL爐廢水領(lǐng)域已被認(rèn)定為河南省重點(diǎn)推介技術(shù)。
3經(jīng)濟(jì)效益和環(huán)保效益評(píng)價(jià)這里以河南煤化工義馬氣化廠污水處理站改造工程為例,對BioDopp工藝的技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)和該工藝的社會(huì)環(huán)保效益進(jìn)行分析。
3.1經(jīng)濟(jì)效益評(píng)價(jià)
3.1.1技術(shù)經(jīng)濟(jì)分析在義馬氣化廠改造工程中,BioDopp工藝噸水電耗約為1.6~2.0kW•h/t,相對于傳統(tǒng)工藝約噸水電耗2.4~4.2kWh/t,可實(shí)現(xiàn)能耗節(jié)省約33.3%~52.4%。BioDopp技術(shù)的立足點(diǎn)就是節(jié)能、高效,該技術(shù)依靠先進(jìn)的曝氣方式和工藝流程大大降低了對電能消耗,比如軟管曝氣、空氣提推的設(shè)計(jì)。通過物料衡算可知BioDopp工藝節(jié)能主要體現(xiàn)在系統(tǒng)脫氮形式上,大部分通過短程硝化的形式得到去除。這就比其他活性污泥工藝有一定的節(jié)能優(yōu)勢。其他活性污泥全程脫氮的硝化過程反應(yīng)式為:NH4++3/2O2→NO2-+2H++H2ONO2-+1/2O2→NO3-而短程硝化將硝化控制在亞硝化階段,則節(jié)省25%O2。且BioDopp工藝一直維持在低氧條件下,最高溶氧不超過0.45mg/L,與傳統(tǒng)工藝曝氣區(qū)大于2.0mg/L相比,本工藝節(jié)能成果顯著。與常規(guī)活性污泥法相比,節(jié)省O2的量為:1-0.45/2×(1-57.77%×25%)=80.75%鼓風(fēng)曝氣系統(tǒng)電耗一般占全廠電耗的40~50%(計(jì)算取45%),曝氣池是二級(jí)生物處理廠耗能最大的構(gòu)筑物。則至少能節(jié)省費(fèi)用:45%×80.75%=36.34%。與義馬氣化廠SBR生化系統(tǒng)(噸水耗電6.2kW•h)相比,BioDopp工藝每年可節(jié)省費(fèi)用至少為:35×24×(6.2-2.0)×0.6×365=772.63萬元/年另外,短程脫氮過程中反硝化直接由亞硝酸鹽開始,則節(jié)省62.5%碳源,同時(shí)提高了反硝化速率。BioDopp工藝與常規(guī)活性污泥法相比,節(jié)省脫氮碳源為57.77%×62.5%=36.11%,反硝化速率提高47.36%,反應(yīng)器容積也相應(yīng)縮小,節(jié)省了占地面積和土建費(fèi)用。由于BioDopp工藝實(shí)現(xiàn)了短程同步脫氮,硝化過程中消耗堿度和反硝化過程產(chǎn)生堿度的大部分過程均在曝氣區(qū)中發(fā)生,兩者中和能夠有效地保持反應(yīng)器中pH值穩(wěn)定,同時(shí)可以降低硝酸鹽氮濃度以減少速澄區(qū)污泥漂浮及回流污泥對厭氧釋磷的影響。
3.1.2經(jīng)濟(jì)效益分析(1)BioDopp工藝與廠內(nèi)SBR工藝直接運(yùn)行費(fèi)用比較見表4。(2)BioDopp工藝在義馬氣化廠污水改造過程中的經(jīng)濟(jì)指標(biāo):①節(jié)省占地30~50%,節(jié)省一定土建投資及征地費(fèi)用;②節(jié)省供氧量40%,節(jié)省碳源25%以上,能耗及藥耗總和節(jié)省超過50%;③系統(tǒng)剩余污泥量減少40%以上,且運(yùn)行時(shí)無臭味。(3)BioDopp工藝與其他常見氣化廢水處理生化工藝相比較,其經(jīng)濟(jì)性能有較大優(yōu)勢,具體表現(xiàn)如圖2。
3.2社會(huì)和環(huán)保效益評(píng)價(jià)
本改造工程運(yùn)行結(jié)果展示出良好的社會(huì)與環(huán)保效益,改造工程工藝應(yīng)義馬氣化廠“節(jié)能減排”的目的而設(shè)計(jì),其處理結(jié)果完全達(dá)到義馬氣化廠的要求。義馬氣化廠屬于“九五”國家重點(diǎn)項(xiàng)目,并多次擴(kuò)建,是國內(nèi)煤氣化行業(yè)的標(biāo)桿企業(yè),其節(jié)能減排目標(biāo)的提前順利完成不僅顯示了其作為一個(gè)大型國有企業(yè)的社會(huì)職責(zé),而且在集團(tuán)內(nèi)部樹立了標(biāo)桿作用,同時(shí)為行業(yè)企業(yè)做出了良好榜樣作用。應(yīng)用BioDopp工藝流程每處理一噸Lurgi碎煤加壓氣化污水能夠減少COD排放約5kg、氨氮約0.2kg、總氮約0.2kg、酚類物質(zhì)約1.0kg,其他需控制污染物1.5kg,并能夠得到同等體積的可回用水;同時(shí)使用BioDopp工藝流程來處理Lurgi碎煤加壓氣化污水,比同等工藝噸水處理能耗低2~4kW•h,間接減少二氧化碳排放當(dāng)量為1.2~2.5kg/t,如果同時(shí)計(jì)算藥耗與其他費(fèi)用,可間接減少二氧化碳排放當(dāng)量為2~4kg/t,真正地實(shí)現(xiàn)了節(jié)能減排的要求。綜上,BioDopp工藝流程簡單,占地小,運(yùn)行成本低,而且出水水質(zhì)有保證,甚至可以達(dá)到回用水標(biāo)準(zhǔn)。這不僅降低了工業(yè)大戶的用水成本,而且避免了周邊水體受污染,使居民能夠安心用水。既響應(yīng)了國家節(jié)能減排和循環(huán)經(jīng)濟(jì)的政策方針,又達(dá)到了經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益的和諧統(tǒng)一。
4結(jié)論
多個(gè)工業(yè)廢水處理工程實(shí)例的成功運(yùn)行證明了BioDopp工藝本身的價(jià)值和優(yōu)越性,在當(dāng)前處理出水要求高、節(jié)能減排任務(wù)重的條件下,BioDopp工藝是一種極具推廣價(jià)值的創(chuàng)新工藝,具體表現(xiàn)為:(1)BioDopp工藝實(shí)現(xiàn)了短程同步脫氮,同時(shí)保證去除有機(jī)污染物和脫氮效果,出水指標(biāo)相比其它傳統(tǒng)工藝大幅度降低,這歸因于一體化生物池內(nèi)獨(dú)一無二的生物和生化反應(yīng)的控制參數(shù)。(2)BioDopp工藝節(jié)省一半占地、能為客戶節(jié)約大量的寶貴的土地資源;其處理流程短,管理相當(dāng)簡單;(3)BioDopp工藝節(jié)省能耗、抗沖擊能力強(qiáng)、系統(tǒng)恢復(fù)快;(4)BioDopp工藝僅有一個(gè)核心溶解氧控制點(diǎn),并且是變頻PLC聯(lián)動(dòng)控制,自動(dòng)化程度高,維護(hù)管理簡單。(5)BioDopp工藝可實(shí)現(xiàn)不停車更換曝氣管,使用壽命至少是其它曝氣系統(tǒng)的2到5倍。操作維護(hù)量少,維護(hù)維修非常方便。(6)BioDopp工藝所需人工較少,可節(jié)約一定的人力成本。(7)BioDopp工藝污泥齡長,剩余污泥排放量少,大幅降低污水勞動(dòng)強(qiáng)度。
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