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本文作者:謝永新作者單位:廣州市環(huán)境保護(hù)工程設(shè)計(jì)院有限公司
工藝特點(diǎn)
(1)采用氧化塘進(jìn)行預(yù)沉去除泥砂〔4〕,可以有效解決廢水因污泥量大而經(jīng)常堵塞的問(wèn)題。(2)預(yù)處理采用了高密度沉淀池。高密度沉淀工藝是在傳統(tǒng)的平流沉淀池的基礎(chǔ)上,充分利用了動(dòng)態(tài)混凝、加速絮凝原理和淺池理論,把混凝、強(qiáng)化絮凝、斜管沉淀等過(guò)程進(jìn)行了優(yōu)化的技術(shù)。(3)厭氧段采用ABR技術(shù)〔5〕。ABR在處理甜菜類高濃度廢水時(shí)去除效果好、啟動(dòng)時(shí)間短、抗沖擊性能好,可為其后的好氧系統(tǒng)的反應(yīng)創(chuàng)造條件。根據(jù)運(yùn)行經(jīng)驗(yàn),ABR對(duì)COD的去除率能穩(wěn)定達(dá)到60%~83%,本工藝中ABR出水口的COD可維持在800~900mg/L。(4)生化處理工藝采用A/O工藝,可進(jìn)一步去除水體中的氨氮,同時(shí)去除水體中的有機(jī)物,保證出水氨氮和有機(jī)物達(dá)標(biāo)。
運(yùn)行情況
(1)工程調(diào)試中出現(xiàn)A/O氧化溝污泥濃度低的問(wèn)題,經(jīng)分析是進(jìn)入A/O氧化溝的有機(jī)負(fù)荷太低,營(yíng)養(yǎng)失調(diào)引起的。采取在A/O氧化溝進(jìn)水段加入甲醇的措施后,問(wèn)題得到解決。(2)工程于2011年2月通過(guò)環(huán)保局驗(yàn)收,各項(xiàng)出水指標(biāo)均達(dá)到《制糖工業(yè)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB21909—2008)中新建企業(yè)水污染物排放限值。具體監(jiān)測(cè)情況見表3。
經(jīng)濟(jì)分析
工程總投資為2385萬(wàn)元,其中土建投資為935.4萬(wàn)元,設(shè)備及其他投資為1007萬(wàn)元。廢水處理成本為1.35元/t,其中:電費(fèi)為0.80元/t,藥劑費(fèi)為0.50元/t,人工費(fèi)為0.05元/t。
結(jié)語(yǔ)
(1)甜菜制糖廢水的泥沙含量非常大,經(jīng)常堵塞沉淀池,帶式壓濾機(jī)的負(fù)荷也非常高,而且在沉淀、污泥壓榨過(guò)程中均需加藥,運(yùn)行費(fèi)用高。改為采用氧化塘進(jìn)行預(yù)沉去除泥砂后,由于廢水在進(jìn)入生化系統(tǒng)前先經(jīng)過(guò)氧化塘預(yù)處理,大部分泥沙都可以沉積下來(lái),而氧化塘到糖廠非生產(chǎn)季節(jié)可以采取機(jī)械方式清理污泥,因此運(yùn)行費(fèi)用低,處理效果良好。(2)在廢水處理工程中,曝氣系統(tǒng)的能耗是廢水處理的日常運(yùn)行成本的最主要組成,因此應(yīng)合理地選擇高效節(jié)能的曝氣器,避免造成不必要的浪費(fèi)。建議選用射流曝氣器,其氧轉(zhuǎn)移率可達(dá)30%~35%,可大大降低曝氣時(shí)的空氣需求量,從而降低曝氣時(shí)的動(dòng)力消耗,而且消除了目前廣泛采用的微孔曝氣器易于堵塞的痼疾,運(yùn)行穩(wěn)定、可靠。