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制糖污水論文:制糖污水治理設(shè)計(jì)及運(yùn)用

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制糖污水論文:制糖污水治理設(shè)計(jì)及運(yùn)用

本文作者:陸明凱作者單位:廣西洋浦南華糖業(yè)集團(tuán)股份有限公司

廢水來源及特點(diǎn)

生化處理站廢水來源為我集團(tuán)下屬某新建制糖企業(yè),其生產(chǎn)規(guī)模為日處理甘蔗4500噸,產(chǎn)生廢水量為3120m3/d。廢水主要有壓榨、動力和汽輪機(jī)設(shè)備冷卻水、沖洗地板水,沖罐洗罐用水,制煉車間冷凝水等。廢水排放情況除沖洗地板水,沖罐洗罐用水為間歇排放外,其他均為連續(xù)排放。

廢水生化處理站設(shè)計(jì)規(guī)模及出水要求

根據(jù)制糖企業(yè)廢水來源及特點(diǎn)情況,擬建設(shè)的廢水生化處理站設(shè)計(jì)進(jìn)水參數(shù)如下。廢水經(jīng)過生化處理站處理后,出水水質(zhì)執(zhí)行《制糖工業(yè)水污染排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB21909-2008)中一級標(biāo)準(zhǔn),具體水質(zhì)指標(biāo)如下。

廢水生化處理站設(shè)計(jì)原則

本廢水生化處理站設(shè)計(jì)遵循如下原則進(jìn)行工藝路線的選擇及工藝參數(shù)的確定:(1)采用成熟、合理、先進(jìn)的處理工藝;(2)廢水處理具有適當(dāng)?shù)陌踩禂?shù),各工藝參數(shù)的選擇略有富余;(3)在滿足工藝要求的條件下,盡量減少建設(shè)投資,降低運(yùn)行成本;(4)處理設(shè)施具有較高的運(yùn)行效率,以較為穩(wěn)定可靠的處理手段完成工藝要求;(5)處理設(shè)施利用調(diào)節(jié)、控制、運(yùn)行操作;(6)所有設(shè)計(jì)應(yīng)滿足國家相關(guān)專業(yè)設(shè)計(jì)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)。

廢水生化處理站工藝流程

根據(jù)甘蔗制糖廢水水質(zhì)特性及工藝優(yōu)缺點(diǎn)的對比,廢水生化處理站工藝選用間歇運(yùn)行循環(huán)式活性污泥法(CASS)。工藝流程簡述如下:生產(chǎn)區(qū)廢水來水先經(jīng)過格柵池,利用格柵攔截粗大懸浮物,柵渣通過人工清理清除。通過格柵的廢水自流進(jìn)入調(diào)節(jié)池,調(diào)節(jié)來水水質(zhì)和水量。如來水PH值偏低,通過投加堿液或石灰乳進(jìn)行調(diào)節(jié)。如來水濃度偏高,則先進(jìn)入事故應(yīng)急池。調(diào)節(jié)后的廢水利用提升泵提升到降溫設(shè)備(冷卻塔)進(jìn)行降溫,使廢水溫度降低到35℃以下,冷卻塔出水自流到一配水槽,配水槽通過虹吸原理將廢水分別分配至CASS反應(yīng)池。在CASS反應(yīng)池內(nèi),通過曝氣設(shè)備的攪拌充氧,將有機(jī)污染物、微生物以及氧充分混合,利用微生物的新陳代謝作用將廢水中的有機(jī)物分解為CO2和H2O,生化處理后的達(dá)標(biāo)水經(jīng)潷水器排入清水池,部分達(dá)標(biāo)水回用生產(chǎn)設(shè)備冷卻水,部分外排。由于CASS工藝的污泥產(chǎn)率很低,制糖生產(chǎn)榨季期間很少排泥,少量剩余污泥排往鍋爐車間沉灰池灰渣處理。

生化處理站主要構(gòu)筑物和配套設(shè)備

(1)格柵池:材質(zhì):鋼筋混凝土;數(shù)量:1座;尺寸:1×2×1m;格柵:數(shù)量:1道;柵條間距:5mm;柵寬:0.8m;材質(zhì):不銹鋼。(2)事故池:材質(zhì):鋼筋混凝土;數(shù)量:1座;水力停留時(shí)間:12.3h;有效容積:1600m3;水面超過:0.5m;尺寸:20×16×5.5m。(3)事故提升泵:數(shù)量:2臺1用1備;規(guī)格:Q=143m3/h,H=10m;配用電機(jī):7.5KW。4)調(diào)節(jié)池:材質(zhì):鋼筋混凝土;數(shù)量:1座;水力停留時(shí)間:6.2h;有效容積:800m3;水面超過:0.5m;尺寸:16×10×5.5m。5)冷卻塔提升泵:數(shù)量:2臺1用1備;規(guī)格:Q=200m3/h,H=12.5m;配用電機(jī):15KW。6)冷卻塔:型號:方型逆流式;數(shù)量:1臺;規(guī)格:Q=200m3/h,T1=45℃,T2=35℃,ΔT=10℃。7)CASS池:材質(zhì):鋼筋混凝土;數(shù)量:1座(分2組);污泥濃度:3000mg/l;有效容積:2800m3;有效水深:5m;水面超高:0.5m;運(yùn)行周期:6h,進(jìn)水1.5h,曝氣4h,沉淀1h,排水1h;尺寸:35×16×5.5m。8)羅茨風(fēng)機(jī):數(shù)量:3臺(2用1備);規(guī)格:19.78m3/min,5000mm水柱;功率:30KW。9)微孔曝氣軟管:型號:HA65-5.5;數(shù)量:924m;規(guī)格:Φ62.5mm,曝氣量0~15m3/h•m,3600個(gè)氣孔/m。10)污泥回流泵:數(shù)量:2臺;規(guī)格:Q=50m3/h,H=16m;電機(jī):5.5KW。11)潷水器:規(guī)格:Q=500m3/h;數(shù)量:2臺;潷水高度:1.8m。

廢水生化處理站運(yùn)行效果及效益分析

1廢水生化處理站菌種培養(yǎng)與馴化

工程于2011年12月底完成單機(jī)式機(jī)調(diào)試,并開始系統(tǒng)菌種培養(yǎng)及馴化。工程菌種培養(yǎng)及馴化共需15天,工程調(diào)試分兩階段進(jìn)行。第一階段為期5天,期間進(jìn)行菌種活性的恢復(fù),第二階段為期10天,進(jìn)行處理站菌種的馴化。第一階段,將40噸城市污水處理廠脫水的污泥分別投入1號CASS池和2號CASS池,進(jìn)行悶曝2天后,靜止沉淀4個(gè)小時(shí),然后進(jìn)少量水排出上清液。如此間歇進(jìn)水悶曝5天,結(jié)果發(fā)現(xiàn)兩個(gè)CASS池池面有大量米白色泡沫,并且池內(nèi)污泥由暗黑色變?yōu)辄S褐色,污泥絮凝效果好,沉降性能逐漸變好,污泥沉降比已達(dá)到8%~10%。第二階段,當(dāng)?shù)谝浑A段完成后,可開始連續(xù)進(jìn)少量的廢水。進(jìn)水水量逐步增加,起始流量定在40m3/h,每次水量的增加在15~20m3/h,并每次增量后應(yīng)保持運(yùn)行2天左右,觀察污泥性狀及有機(jī)污染物的去除變化。當(dāng)達(dá)到第10天后,廢水生化處理站達(dá)到設(shè)計(jì)處理水量,CASS反應(yīng)池污泥沉降比達(dá)到20%~25%,MLSS值已有3200mg/l。CODcr濃度出水在100mg/l以下,處理站運(yùn)行穩(wěn)定。說明廢水生化處理站啟動調(diào)試成功。

2廢水處理站運(yùn)行效果分析

2012年4月17~19日,廢水生化處理站經(jīng)當(dāng)?shù)丨h(huán)境監(jiān)測站取樣分析,出水水質(zhì)達(dá)到《制糖工業(yè)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB21909-2008)中一級標(biāo)準(zhǔn)。綜合以上監(jiān)測報(bào)告分析,本廢水生化處理站處理能力能達(dá)到設(shè)計(jì)處理量,處理站運(yùn)行穩(wěn)定,出水水質(zhì)達(dá)到設(shè)計(jì)要求,CODcr去除率達(dá)94%,BOD5去除率達(dá)到97%。

3廢水處理站經(jīng)濟(jì)效益分析

本廢水處理站總投資達(dá)410萬元,其中土建投資265萬,設(shè)備及其他投資145萬。本廢水生化處理站運(yùn)行成本主要有電力消耗、污泥處理費(fèi)用、人工員工資兩部份。本廢水處理站總裝機(jī)功率為173kw,運(yùn)行功率為110kw,噸水動力消耗為0.41kwh/m3;污泥處理費(fèi)用計(jì)入電力消耗;廢水處理站設(shè)置高度的自動化操作,配備人員較少,每天3班制,每班1個(gè)人運(yùn)行操作整個(gè)處理站,每人每月平均800元,綜合各個(gè)運(yùn)行成本,在正常設(shè)計(jì)進(jìn)水水質(zhì)水量情況下,廢水生化處理站運(yùn)行費(fèi)用如下表所示。本廢水生化處理站以CODcr、BOD5、SS為計(jì)算指標(biāo),生產(chǎn)期按120天/年計(jì),水量按3120m3/d計(jì)算,廢水生化處理站減少排污量見下表。參考國內(nèi)排污收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),企業(yè)在廢水生化處理前需繳納的排污費(fèi)為BOD5=(181584×0.7元/kg÷0.5)*2=50.84萬元,經(jīng)廢水生化處理后需繳納的排污費(fèi)為BOD5=5616×0.7元/kg÷0.5=0.79萬元。企業(yè)年減少排放主要污染物CODcr351936kg/a,年減少繳納排污費(fèi)50.05萬元。本廢水生化處理站的建成,具有明顯的社會效益和經(jīng)濟(jì)效益。

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