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稻草漿蒸煮去硅技術(shù)

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稻草漿蒸煮去硅技術(shù)

本文作者:崔恩亮蘇文強(qiáng)作者單位:東北林業(yè)大學(xué)

1材料與方法

原料準(zhǔn)備:將原稻草人工剪斷成25~35mm草片,充分?jǐn)嚢杌旌虾?,利用自然風(fēng)進(jìn)行草片風(fēng)選分級(jí),自低密度部分起,除去風(fēng)選總量的12%作為備料輕雜質(zhì)損失,再將剩余草片經(jīng)18目篩篩除重雜質(zhì)及谷粒,合格草片充分混勻,平衡水分后裝袋備用。

蒸煮工藝條件:最高溫度160℃,用堿量9%,蒸煮助劑LPA1300.015%,LCP8940.01%,升溫時(shí)間70min,保溫時(shí)間10min,液比1∶3.5。

藥品:氫氧化鈉、氧化鋁、氧化鎂、氧化鈣皆為天津科密歐公司生產(chǎn),分析純。蒸煮助劑LPA130、LCP894為工廠提供使用。

儀器設(shè)備及主要參數(shù):蒸煮器型號(hào)———西北輕工業(yè)學(xué)院機(jī)械廠生產(chǎn)ZQS1型3L電熱蒸煮鍋。模擬高濃擠壓提取裝置及操作過程———模擬高濃擠壓提取裝置結(jié)構(gòu)見圖1。擠壓裝置為自制,由開口收集筒、圓周外壁和底部都分布有直徑為3mm排液孔的過濾筒及活塞外徑比過濾筒內(nèi)徑小0.5mm的擠壓活塞組成。模擬擠壓時(shí),用直徑比過濾筒內(nèi)徑稍大的80目尼龍網(wǎng)袋承裝被擠壓漿料,置于過濾筒中,裝入擠壓活塞,再將過濾筒裝入收集筒,將整套裝置放置在壓力機(jī)平臺(tái)上,利用壓力機(jī)壓頭推動(dòng)活塞完成擠壓。用量筒收集從排液閥門中流出的黑液。壓力機(jī)———為東大人造板機(jī)械制造有限公司生產(chǎn)的50t試驗(yàn)預(yù)壓機(jī),壓頭油缸直徑20cm;擠壓裝置活塞直徑8.1cm,壓力放大比6.0966。擠壓過程以恒溫恒壓為標(biāo)準(zhǔn)。擠壓前預(yù)先給定壓力機(jī)壓力,啟動(dòng)壓力機(jī)壓頭推動(dòng)活塞工作,在達(dá)到給定壓力后維持給定壓力2min,完成擠壓操作。擠壓開始溫度(73±5)℃,擠壓全程時(shí)間小于5min。轉(zhuǎn)子黏度計(jì):NDJ-8S數(shù)字顯示黏度計(jì),上海精密科學(xué)儀器有限公司生產(chǎn)。

XPS黑液硅質(zhì)量分?jǐn)?shù)檢測及運(yùn)行參數(shù):測試設(shè)備———美國ThermoFisherScientificCo.,Ltd生產(chǎn)K-Alpha型X射線光電子能譜儀(XPS)。樣品室氣壓為5×10-7Pa,能量分析器采用固定透過能方式,儀器采用單色化Alka射線(1486.6eV)激發(fā),X射線源功率為100W,真空度為1.0×10-7Pa,掃描束班為400μm,步長分別為1eV和0.1eV。掃描范圍為0~1100eV。對分析結(jié)果利用高斯函數(shù)和洛侖茲函數(shù)進(jìn)行數(shù)值擬合。測試樣品為3μm×3μm;照射強(qiáng)度為1486eV;測試對象為除H、He外的所有元素;樣品來源為自制稻草漿蒸煮黑液;取樣方法為隨機(jī)取樣;樣品按照XPS檢測要求進(jìn)行處理[1-3]。

檢測標(biāo)準(zhǔn):原料各組分測定及黑液紙漿中硅質(zhì)量分?jǐn)?shù)測定都采用《中國輕工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)匯編》2006年版匯編的國家標(biāo)準(zhǔn)。

2結(jié)果與分析

2.1稻草原料組分測定

稻草原料主要化學(xué)組分為:熱水抽出物質(zhì)量分?jǐn)?shù)16.14%,苯醇抽出物質(zhì)量分?jǐn)?shù)3.30%,灰分質(zhì)量分?jǐn)?shù)14.53%,多戊糖質(zhì)量分?jǐn)?shù)23.66%,綜纖維素質(zhì)量分?jǐn)?shù)67.53%,酸不溶木素質(zhì)量分?jǐn)?shù)12.87%。可見,本研究所使用的稻草原料各組分質(zhì)量分?jǐn)?shù)基本在稻草原料正常范圍之內(nèi)[4]。

2.2不同除硅劑對紙漿和黑液含硅量及黏度的影響

添加不同除硅劑對黑液中固形物質(zhì)量分?jǐn)?shù)的影響見圖2。從圖2中可以看出,除了氧化鈣外,其余兩種除硅劑的加入都使黑液固形物質(zhì)量分?jǐn)?shù)有不同程度下降,下降幅度在6.3%左右,說明同步除硅造成了來自于原料的可溶性固形物質(zhì)量分?jǐn)?shù)的減少。當(dāng)添加量超過5%以后,黑液固形物又有所上升,可能是由于除硅劑添加量過多,部分殘留在黑液中所致。同時(shí)在煮漿實(shí)驗(yàn)中發(fā)現(xiàn),添加氧化鈣除硅劑會(huì)使紙漿的渣漿率大幅提高,且由于黑液固形物提高可能為后續(xù)的黑液蒸發(fā)帶來困難,所以在下面的試驗(yàn)中氧化鈣除硅劑不做重點(diǎn)討論。

2.3不同除硅劑對黑液黏度及提取率的影響

不同除硅劑的加入對黑液黏度的影響見圖3。由圖3可以發(fā)現(xiàn),除硅劑的加入可以明顯降低黑液的黏度。當(dāng)除硅劑添加量為5%時(shí),黑液黏度比未加除硅劑的黑液黏度降低20%;當(dāng)加入量超過5%時(shí),加入不同除硅劑的黑液黏度皆有不同程度的上升。結(jié)合圖2,說明黑液中固形物的增加對其黏度升高有一定的影響。添加除硅劑對黑液和紙漿中硅質(zhì)量分?jǐn)?shù)的影響見圖4和圖5。由圖4、圖5所示的變化規(guī)律可以發(fā)現(xiàn),除硅劑的加入使黑液中的硅質(zhì)量分?jǐn)?shù)減少,減少幅度達(dá)到66.45%~84.39%,而紙漿中硅質(zhì)量分?jǐn)?shù)上升。說明在蒸煮過程同步加入除硅劑能夠有效遏制非過程元素硅的溶出,將其保留在紙漿中,從而有效地降低黑液中硅的質(zhì)量分?jǐn)?shù),降低黑液黏度;同時(shí)由于除硅劑減少了來自于原料的可溶性固形物質(zhì)量分?jǐn)?shù),使得制漿得率有小幅度上升。

3結(jié)論與討論

以氧化鋁、氧化鎂、氧化鈣為同步除硅劑,在不同的加入量條件下所提取黑液黏度都有所下降,黑液固形物除氧化鈣除硅劑外也都有不同程度的下降,降幅在6.3%左右。說明同步除硅造成了來自原料的可溶性固形物的減少。在蒸煮過程中同步加入3%~5%除硅劑后,黑液中硅質(zhì)量分?jǐn)?shù)降低,最大降幅達(dá)84.39%;黑液黏度最大降幅為16.7%,紙漿中硅質(zhì)量分?jǐn)?shù)也有大幅度提升。說明在蒸煮過程中同步加入除硅劑的同步除硅技術(shù)能夠有效地抑制原料中硅元素的溶出,將其保留在紙漿中,使?jié)夂谝褐械墓栀|(zhì)量分?jǐn)?shù)大幅減少,大大降低黑液黏度。在加入量范圍內(nèi),隨氧化鋁除硅劑加入量的增加,除硅效果明顯,漿中硅質(zhì)量分?jǐn)?shù)增加,黑液中硅質(zhì)量分?jǐn)?shù)減少,黑液黏度下降,當(dāng)使用量超過5%時(shí)除硅降黏效果沒有明顯提高;使用MgO除硅劑,當(dāng)使用量在3%以上時(shí),除硅效果變差,漿中硅質(zhì)量分?jǐn)?shù)減少,黑液中硅質(zhì)量分?jǐn)?shù)增加。綜合除硅降黏效果和經(jīng)濟(jì)因素考慮,除硅劑用量3%為理想的添加量。除硅劑同步除硅的作用機(jī)理目前尚沒有定論,作者贊同的觀點(diǎn)為:作為除硅劑的氧化物與原料中物質(zhì)發(fā)生反應(yīng),形成的不溶物將原料纖維的表皮細(xì)胞覆蓋?。?-6],從而抑制了蒸煮過程中非過程元素硅的溶出,降低了黑液中的硅質(zhì)量分?jǐn)?shù)。

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