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[摘要]5308工作面是長平公司第2個智能化重型放頂煤工作面,由于地質(zhì)條件復(fù)雜,在初采過程中遭遇一系列難題。對此,通過改造設(shè)備、優(yōu)化工藝工序、強化工程質(zhì)量管控等手段有效保證了5308工作面的安全高效初采,為類似地質(zhì)條件下智能化工作面的初采提供了借鑒。
[關(guān)鍵詞]智能化;放頂煤;初采
1工作面巷道布置及地質(zhì)構(gòu)造情況
1.1工作面巷道布置情況
5308工作面是長平公司第2個智能化重型放頂煤工作面,位于長平井田五盤區(qū)北翼。所采煤層為3號煤,平均煤厚5.69m,設(shè)計采高3.2m,采放比1∶0.8。工作面走向長度979.32m,傾斜長度294.2m,共使用170個支架。工作面機頭超前支護方式為單體柱配合錨索補強支護,機尾采用自移式液壓支架進行支護。工作面采用三巷布置:53083巷為設(shè)備列車巷主進風(fēng),配風(fēng)量2800m3,斷面5.6m×4.2m;53081為主運巷輔助進風(fēng),配風(fēng)量360m3,斷面5.6m×4.2m;53082巷為回風(fēng)巷。5308工作面智能化裝備是結(jié)合長平井下現(xiàn)有的綜放采煤工藝,配備具有感知能力、記憶能力、學(xué)習(xí)能力和決策能力的綜采裝備所組成[1]。具體配置為北京天瑪SAM自動化控制系統(tǒng)1套、SAC電液控自動化控制系統(tǒng)1套、上海天地MG500/1170-AWD1型采煤機。5308工作面智能化裝備可以實現(xiàn)地面分控中心和井下集控中心之間通信、工作面自動找直功能(LASC)、采煤機智能化記憶截割功能、液壓支架自動跟機移架、地面分控中心和井下集控中心對工作面設(shè)備的“一鍵啟?!?、快速準確的人員識別以及安全保護等6個功能[2-3]。
1.2工作面地質(zhì)構(gòu)造情況
5308工作面開切眼113#~135#支架段揭露SX117陷落柱,影響區(qū)段的割矸厚度從1m至全矸。陷落柱長軸99m、短軸45m,前方預(yù)計影響61m貫穿整個初采階段;工作面內(nèi)最大影響距離79m(45個支架),影響架段為90#~146#支架。
2初采期間存在的問題及措施
2.1設(shè)備配套問題
由于重型放頂煤工作面開采技術(shù)尚不成熟,在設(shè)備配套方面存在一定問題。(1)前后溜負荷大。針對前后溜刮板與中板間隙小摩擦力大導(dǎo)致負荷大的情況,主要采取以下措施:①更換功率更大的電機。將前后溜單機功率由1000kW提升到1200kW,前后溜驅(qū)動動力提升20%;②將后溜刮板間距由五環(huán)調(diào)整為七環(huán),降低負荷;③將超長的刮板螺絲更換為配套螺絲,減少螺絲與溜槽之間的摩擦力。(2)推移油缸油嘴損壞。由于推移油缸安裝間隙較大,造成供液瞬間活動幅度過大極易損壞推移油缸油嘴,嚴重影響工作面的頂溜拉架。對此,將推移油缸的油嘴朝向由機頭改為機尾,避免油缸油嘴的進一步損壞,降低了對生產(chǎn)的影響。(3)電液控制器相應(yīng)速度慢。前梁是移架作業(yè)中最常用的操作,但電液控操作界面中前梁選項位于子菜單的第6項,極難尋找;且電液控制器響應(yīng)速度慢,操作過程中尋找前梁選項耗時較長,嚴重影響了對頂板的控制和移架速度。對此,將前梁操作調(diào)整在主界面菜單便于調(diào)用。(4)機頭機尾后溜拉不到位。受后溜機頭機尾底梁超長影響,機頭機尾架段后溜無法拉到位。對此,將后溜機頭機尾底梁進行改造,縮小底梁面積,增加底梁與支架的空間。
2.2工藝工序問題
針對機頭存在的過渡槽口增大、機頭新型端頭架拉不到位等問題,總結(jié)出適合5308工作面的機頭工序管理及作業(yè)標準。(1)移機頭工序管理。割透機頭退機組→查看機頭大架與轉(zhuǎn)載機槽沿的高度(不低于300mm)→頂溜→拉1#架側(cè)超前支架(1#)→拉煤柱側(cè)超前支架(2#)→拉轉(zhuǎn)載機(同步拉工作面支架)。(2)為確保安全達標地移機頭,有2名跟班干部時,必須有1名負責(zé)移機頭及相關(guān)作業(yè)。每班必須有1名班組長專門負責(zé)移機頭工作。具體移機頭期間的注意事項為:①1#~8#架滾筒落到底與巷道底板隨平,確保槽口不超80mm。②拉架前必須將受影響的錨索退掉,避免拉架損壞錨索造成無法退錨。③拉1#~3#架時必須專人查看尾梁,避免壓壞后溜電機減速器。④后溜機頭與支架間的浮煤必須在拉后溜前清至底板。⑤拉架后必須查看1#~3#架蛤蟆嘴定位銷,確保銷完好且固定牢靠,端頭工重點交接。⑥拉轉(zhuǎn)載機時使用破碎機下面專用油缸拉,嚴禁使用超前支架的油缸頂轉(zhuǎn)載機。
2.3地質(zhì)構(gòu)造影響
陷落柱對生產(chǎn)的影響主要體現(xiàn)在以下幾方面:陷落柱范圍較大,平均在工作面影響50個支架的范圍;陷落柱范圍矸硬,機組截割困難,尤其體現(xiàn)在前期使用常規(guī)截齒階段;受陷落柱影響陷落柱機尾側(cè)邊緣至工作面機尾區(qū)段煤層及底板上抬,但地質(zhì)部門未提前提供相關(guān)資料,導(dǎo)致陷落柱邊緣至機尾范圍內(nèi)割底矸,最大割矸范圍達45個支架;陷落柱區(qū)域因缺少地質(zhì)資料導(dǎo)致該區(qū)域底板較前后底板呈低洼狀態(tài),雖然為減少割底矸上抬了底板,但此時支架整體呈下山趨勢,造成割頂困難,影響生產(chǎn)進度。(1)矸硬影響。由于陷落柱區(qū)段矸硬難割,為保護設(shè)備,一方面利用早班時間集中在矸硬架段放炮;另一方面充分利用停機時間加強截齒和齒套更換,避免損壞滾筒。(2)割頂影響。針對構(gòu)造段割頂困難的情況,一方面采取趟趟拉架墊板梁的方式,調(diào)整支架底座下傾的情況,增加架前空間;另一方面,割頂時牢牢把握“寧可不達產(chǎn)不能不達標”的基本原則,不割頂不生產(chǎn),確保構(gòu)造段的采高,為底板的上抬創(chuàng)造條件。(3)專人拉架影響。在拉架過程中,極易因支架狀態(tài)差造成掉大矸。對此,執(zhí)行雙跟班制度,1名跟班干部負責(zé)跟機組割頂;1名跟班干部專職盯守拉架,對頂板破碎段的支架采取打柱拉架的方式,減少大矸的影響。(4)破大矸影響。由于大矸極易造成溜子負荷大卡堵?lián)p壞設(shè)備,現(xiàn)場采取撐矸器破矸、大矸吊至煤幫由機組破矸等方式快速處理大矸,減少影響時間。
2.4生產(chǎn)問題
(1)頂溜困難。工作面綜合下山坡度為6°,符合安全生產(chǎn)的要求。但是在初采過程中溜子下山坡度變化較大,造成頂溜困難。如某月連續(xù)5d時間里,溜子最大下傾度數(shù)達31°,平均下傾度數(shù)為21°,遠超13°的警戒線,直接導(dǎo)致5d時間里頻繁吊溜。初采過程中表現(xiàn)最突出的問題為頂溜困難。經(jīng)分析主要有以下幾方面原因:①機組掃煤不利,導(dǎo)致煤幫浮煤較多,頂溜阻力大;②溜子下傾過程中實際下傾度數(shù)超過警戒值13°,既惡化了機組掃煤情況,更進一步加大了頂溜難度;③溜子下傾過程中下傾幅度不平穩(wěn),相對變化較大,造成現(xiàn)場頂溜過程中溜槽靠采空區(qū)側(cè)翹起,一方面加大頂溜的難度,另一方面進一步惡化了溜子下傾情況。而溜子下傾不平緩的主要原因為回采初期工作面采高普遍達到3.6m,局部架段甚至達到3.8m,出現(xiàn)支架不接頂?shù)默F(xiàn)象。為確保支架接頂,回采初期首先留頂煤降采高,待采高降至3.4m左右時開始下臥。在降采高過程中,由于頂煤松散破碎無法平緩下山過渡,故初次留頂煤厚度普遍在1.0m左右,致使支架頂梁處于點頭狀態(tài)影響機組行走。為確保機組正常割煤,采取了大幅度下臥的措施,導(dǎo)致溜子下傾角度和幅度超過安全值。(2)吊溜問題。吊溜初期效果不明顯,經(jīng)過不斷改進,吊溜效率大幅度提高。工作面吊溜時使用護幫千斤配合大鏈進行,主要存在以下問題:①護幫千斤拉力只有207kN,不足以將溜子吊起,要么吊不起,要么頻繁斷起吊環(huán);②電液控對油缸的控制精度較低,即便點動依舊造成油缸大幅度的動作,導(dǎo)致吊溜時多人難以步調(diào)一致頻繁斷起吊環(huán);③操作人員對電液控技術(shù)尚未完全熟練掌握,對其操作特點尚不熟悉,導(dǎo)致吊溜時配合上頻繁出問題。針對吊溜過程中存在的諸多問題,總結(jié)出一套高效的吊溜方法,具體為:①吊溜前將溜子全部拉回;②吊溜時連續(xù)7架同時起吊,不得間隔吊溜,也不得每次只起吊2~3個點;③吊溜大鏈連接好后,所有千斤全部點動拉緊,而后方可按照一致口令全部吊起;④頂溜時需吊架和頂溜間隔操作,即先吊架將框架壓低,而后在松開吊架的同時點動頂溜,即吊架→點動頂溜→吊架→點動頂溜循環(huán)進行,可有效壓低框架避免將溜槽煤初采前,應(yīng)將吊溜所需的大鏈、起吊環(huán)等提前準備到工作面,且準備足夠的備用件,避免損壞無法及時補充。(3)壓框架問題。在溜子坡度變化出現(xiàn)拐點時,開始出現(xiàn)壓框架的問題。此時,溜子相對于支架開始上抬,溜子相較于支架處于高位,不可避免地出現(xiàn)壓框架問題,隨之而來的是頂溜困難。對此,采取支架底座墊板梁、拉架時吊架的方式,以避免出現(xiàn)壓框架現(xiàn)象,確保溜子在工作面底板坡度出現(xiàn)拐點時能夠正常頂溜拉架。
3結(jié)論
(1)5308工作面初采的生產(chǎn)實踐表明,工作面溜子下傾角度的控制至關(guān)重要。一方面控制溜子下傾絕對角度不超過13°,確保溜子能順利頂出,不損壞機組;另一方面溜子角度的相對變化幅度不應(yīng)過大,同樣不得超過13°,此為生產(chǎn)過程中極易忽略的問題。(2)溜子下傾過程中的采高管理同樣重要。溜子下傾前,必須將采高調(diào)整至合理區(qū)間,避免因底板下臥采高增大造成支架不接頂。(3)吊溜時需控制吊溜幅度,吊溜幅度過大將出現(xiàn)壓框架,帶來新的生產(chǎn)問題。(4)初采前,大鏈、起吊環(huán)等吊溜工具以及小板梁等墊架材料必須準備到現(xiàn)場。
作者:李笑笑 張博 李晉 趙垚庭 鄭偉 單位:山西長平煤業(yè)有限責(zé)任公司
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