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SPC在卷煙生產(chǎn)的運用

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SPC在卷煙生產(chǎn)的運用

本文作者:林明蘇靜作者單位:廣東中煙工業(yè)有限責任公司

1.spc實施前生產(chǎn)過程質(zhì)量控制狀況

產(chǎn)品質(zhì)量是企業(yè)的生命。衡量卷煙產(chǎn)品質(zhì)量管理水平的高低,除了要求配方穩(wěn)定、原輔材料和產(chǎn)品外在質(zhì)量經(jīng)檢驗符合標準外,還要求實施卷煙加工過程控制,保障產(chǎn)品在生產(chǎn)過程中質(zhì)量穩(wěn)定符合要求。但長期以來,在卷煙生產(chǎn)過程中同步采集的各種工藝參數(shù)和質(zhì)量檢驗數(shù)據(jù)并沒有得到充分的利用,卷煙的加工質(zhì)量在很大程度上局限于滿足工藝技術(shù)指標,以抽樣檢驗評價產(chǎn)品質(zhì)量,這種做法存在兩個弊端:其一是抽樣帶有風險性,經(jīng)抽樣檢驗判為合格的批次不等于批中每個產(chǎn)品都合格,經(jīng)抽樣檢驗判為不合格的批不等于批中全部產(chǎn)品都不合格;其二是檢驗發(fā)現(xiàn)不合格,損失已經(jīng)造成。如何利用卷煙生產(chǎn)過程中同步采集的各種工藝質(zhì)量參數(shù),從中了解工藝管理、設(shè)備管理、質(zhì)量管理的水平和現(xiàn)狀,從這些數(shù)據(jù)中發(fā)現(xiàn)問題的必然性和偶然性,并以此來改進和提高卷煙產(chǎn)品的優(yōu)化與設(shè)計技術(shù)、工藝工序質(zhì)量的控制技術(shù)、質(zhì)量評價與分析技術(shù),為產(chǎn)品質(zhì)量的改進和提高提供可靠的依據(jù),以達到更高的質(zhì)量管理目標;保證在制產(chǎn)品的質(zhì)量受控,出現(xiàn)異常時提出報警,以便及時在人、機、物、法、環(huán)方面采取針對性措施,調(diào)整過程狀況,保證過程在制品質(zhì)量回復(fù)穩(wěn)定;實施卷煙加工過程控制,提高產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定性,使質(zhì)量管理從被動的事后把關(guān)轉(zhuǎn)變?yōu)檫^程中積極的事前預(yù)防,為卷煙加工過程提出新的課題。

2.SPC技術(shù)原理和實施該項目的目的和意義

SPC即統(tǒng)計過程控制是一種借助數(shù)理統(tǒng)計方法的過程控制工具,它通過把過程質(zhì)量特性數(shù)據(jù)編制成控制圖和直方圖等的形式,對生產(chǎn)過程進行分析評價,根據(jù)反饋信息及時發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)性因素出現(xiàn)的征兆,并采取措施消除其影響,使過程維持在僅受隨機性因素影響的受控狀態(tài),以達到控制質(zhì)量的目的。當過程僅受隨機因素影響時,過程處于統(tǒng)計控制狀態(tài)(簡稱受控狀態(tài));當過程中存在系統(tǒng)因素的影響時,過程處于統(tǒng)計失控狀態(tài)(簡稱失控狀態(tài))。由于過程波動具有統(tǒng)計規(guī)律性,當過程受控時,過程特性一般服從穩(wěn)定的隨機分布;而失控時,過程分布將發(fā)生改變。SPC正是利用過程波動的統(tǒng)計規(guī)律性對過程進行分析控制的。因而,它強調(diào)過程在受控和有能力的狀態(tài)下運行,從而使產(chǎn)品和服務(wù)穩(wěn)定地滿足顧客的要求。

SPC在生產(chǎn)過程中的應(yīng)用主要是指應(yīng)用統(tǒng)計分析技術(shù)對生產(chǎn)過程進行實時監(jiān)控,科學地區(qū)分生產(chǎn)過程中產(chǎn)品質(zhì)量的隨機波動與異常波動,從而對生產(chǎn)過程的異常趨勢提出預(yù)警,以便生產(chǎn)管理人員及時采取措施,消除異常,恢復(fù)過程的穩(wěn)定,從而達到控制和提高質(zhì)量的目的。建立SPC控制系統(tǒng),就是在生產(chǎn)體系中建立一個實時的動態(tài)的質(zhì)量監(jiān)控和反饋系統(tǒng),能夠使生產(chǎn)過程處于統(tǒng)計過程控制之下,從而保證產(chǎn)品質(zhì)量并持續(xù)滿足客戶的需求。運用數(shù)理統(tǒng)計方法,SPC可對生產(chǎn)線中各儀器儀表所指示的大量工藝參數(shù)進行加工整理,對生產(chǎn)過程中的重點工序、關(guān)鍵工序和特殊工序進行實時監(jiān)控,自動判斷連續(xù)生產(chǎn)過程中有無變化的征兆、有無急劇的變化、有無超出控制范圍的異常值,從而避免工作人員憑經(jīng)驗判斷所產(chǎn)生的失誤,改變產(chǎn)品品質(zhì)控制僅停留于強調(diào)結(jié)果評價階段的現(xiàn)狀。

3.項目主要內(nèi)涵和實施過程

本項目以廣州卷煙二廠生產(chǎn)二部作為試點,共同調(diào)研和確定生產(chǎn)過程中的關(guān)鍵質(zhì)量控制點,建立在線SPC控制系統(tǒng)??梢酝ㄟ^該系統(tǒng)及時了解和掌握生產(chǎn)過程質(zhì)量動態(tài),探尋表現(xiàn)質(zhì)量特征的數(shù)據(jù)及其規(guī)律性,分析卷煙產(chǎn)品生產(chǎn)過程中的質(zhì)量問題及確切原因,應(yīng)用數(shù)據(jù)和圖表評價過程控制的結(jié)果,為優(yōu)化過程工藝參數(shù)設(shè)計提供依據(jù),使單牌號多點生產(chǎn)的卷煙產(chǎn)品的均質(zhì)化得到控制和保證,從而確保我公司產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性,最大限度地縮減過程產(chǎn)品缺陷的數(shù)量,杜絕不合格品的產(chǎn)生。項目具體實施過程如下:

3.1過程關(guān)鍵質(zhì)量特性的確定

根據(jù)生產(chǎn)二部的實際情況,共同對制絲和卷包生產(chǎn)線進行調(diào)研,從而確定生產(chǎn)過程中的關(guān)鍵質(zhì)量控制點共22個,確定SPC的范圍,制作流程圖,確定關(guān)鍵參數(shù)。

3.2在線SPC系統(tǒng)的購置、安裝和調(diào)試

確定SPC系統(tǒng)的軟、硬件需求及實施環(huán)境要求,購置SPC系統(tǒng)服務(wù)器并進行安裝和調(diào)試,建立了在線SPC控制系統(tǒng)。SPC系統(tǒng)服務(wù)器正式上線啟動運行后,在線SPC控制系統(tǒng)每天定時自動地從生產(chǎn)二部質(zhì)量管理系統(tǒng)中讀取質(zhì)量數(shù)據(jù),包括22個關(guān)鍵指標。根據(jù)數(shù)據(jù)收集的實際情況,在系統(tǒng)中為各指標相應(yīng)設(shè)置了推薦使用的SPC控制圖。

3.3SPC知識及其系統(tǒng)應(yīng)用的培訓

項目組人員參加SPC統(tǒng)計知識和SPC系統(tǒng)操作培訓,通過培訓,項目組成員學習和掌握了SPC基本知識及數(shù)據(jù)采集、圖形分析的方法,能利用在線SPC控制系統(tǒng)對系統(tǒng)收集的數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計過程控制圖表化的分析,為優(yōu)化過程工藝參數(shù)設(shè)計提供依據(jù)。

3.4應(yīng)用系統(tǒng)監(jiān)控、分析和改善過程質(zhì)量

質(zhì)量監(jiān)控:SPC系統(tǒng)服務(wù)器正式上線啟動運行,在線SPC控制系統(tǒng)每天定時自動地從質(zhì)量管理系統(tǒng)讀取關(guān)鍵質(zhì)量特性數(shù)據(jù),數(shù)據(jù)自動導入系統(tǒng)設(shè)置好的控制分析圖表中,如:單品質(zhì)分析圖(I-MR,XBar-R、XBar-S等管制圖),針對產(chǎn)品的某一管制特性進行分析,同時系統(tǒng)對錄入的數(shù)據(jù)進行KPI數(shù)值統(tǒng)計,項目組成員利用在線SPC控制系統(tǒng)可實時了解關(guān)鍵質(zhì)量特性的控制狀況,實現(xiàn)對過程質(zhì)量的監(jiān)控。分析和改善過程質(zhì)量(舉例說明):項目組成員選取較有代表性的指標:雙喜(經(jīng)典)成品煙絲含水率作為分析改善的對象,把學習到的SPC知識和所掌握的如何進行分析、改善的流程、步驟融會貫通到實踐工作中。其過程與步驟如下:

3.4.1通過對控制圖的觀察發(fā)現(xiàn)成品煙絲含水率在某一時期段出現(xiàn)偏離控制限的異常點。

3.4.2分析成品煙絲含水率與有可能影響其變異的其它因子的關(guān)系,分別建立兩兩相關(guān)性圖形,以查找其相關(guān)性的程度。

3.4.3通過對相關(guān)因子在圖中點的分布及分析,發(fā)現(xiàn)與成品煙絲含水率有強相關(guān)性的關(guān)鍵因素。

3.4.4經(jīng)對關(guān)鍵因素進行分析,發(fā)現(xiàn)該因素在過程控制上出現(xiàn)問題而導致成品煙絲含水率出現(xiàn)異常,項目組根據(jù)追尋出的原因,制定針對性強的相關(guān)措施并付諸實施,結(jié)果過程控制得到改善,控制圖顯示成品煙絲含水率回復(fù)受控狀態(tài)。在廣東中煙工業(yè)有限責任公司技術(shù)中心領(lǐng)導的大力支持下,在品控室和工廠項目組成員的共同努力下,通過兩年有目的、有計劃、有選擇地開展SPC在生產(chǎn)過程中的應(yīng)用研究,基本完成了項目的計劃任務(wù)。

4.項目實施后所獲得的主要成果

4.1在線SPC控制體系上線運行后,雙喜(軟經(jīng)典)卷煙成品批內(nèi)焦油量波動同比小于2.0mg;煙支重量標準偏差平均值小于21mg,同比降低2mg;雙喜(經(jīng)典)成品煙絲填充值同比提高0.2cm3/g;整絲率變化率達到93.57~100%。雙喜其它牌號的關(guān)鍵質(zhì)量指標也得到了不同程度的改善。

4.2在線SPC控制系統(tǒng)的上線運行,使生產(chǎn)管理人員可以及時了解和掌握生產(chǎn)動態(tài),應(yīng)用數(shù)據(jù)和圖表評價過程控制的結(jié)果,為優(yōu)化過程工藝參數(shù)設(shè)計提供依據(jù)。

4.3在線SPC控制系統(tǒng)的研究和開發(fā),為我公司在MES質(zhì)量管理子系統(tǒng)中建立SPC模塊提供寶貴經(jīng)驗;為公司日后在生產(chǎn)管理和質(zhì)量管理方面推行精益-六西格瑪管理模式奠定了基礎(chǔ);為公司實現(xiàn)一牌號卷煙多點生產(chǎn)的均質(zhì)化控制和管理提供了保障。

5.結(jié)語

隨著廣東中煙繼續(xù)做大做強,MES生產(chǎn)執(zhí)行系統(tǒng)將先后在湛江卷煙廠、梅州卷煙廠、韶關(guān)卷煙廠和廣州卷煙廠上線,在線SPC控制體系的應(yīng)用將會進一步成熟和完善。SPC控制體系在廣東中煙所有卷煙廠的推行,必將有力保證我公司產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性,對大品牌多點均質(zhì)化生產(chǎn)具有深遠意義。

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