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摘要:根據(jù)某隧道出口施工情況,由于山體滑坡造成淺埋地段的隧道在掘進(jìn)過程中的初期支護(hù)變形以及地表沉降、開裂,通用分析原因,采用山體地表注漿對隧道周圈的巖體進(jìn)行固結(jié)、從而確保已開挖段變形的初期支護(hù)周圈巖體以及后續(xù)洞身掘進(jìn)中巖體的穩(wěn)定,而且確保安全施工以及后續(xù)隧道的運營安全。
關(guān)鍵詞:地表;開裂;注漿;安全;可行
1工程概況
某隧道隧址區(qū)屬于山嶺區(qū)地形,巖性為黃土呈淺黃~微紅色,半干硬至硬塑狀態(tài),松軟結(jié)構(gòu),邊坡土夾有礫石薄層,地下水主要為空隙水,出水方式為滴水狀,局部地方有泉眼,雨季期間,地表受地表水沖刷嚴(yán)重,易造成邊坡坍塌,影響邊坡穩(wěn)定性,且洞口局部有小范圍坍塌現(xiàn)象。隧道出口起訖樁號為K86+850~K89+307,全長2457m。采用分離式隧道,隧道出口段300米左右覆蓋層層厚3~30m,為淺埋隧道。地質(zhì)條件差,土體為黃土,呈松散結(jié)構(gòu),土壤顆粒間結(jié)合力差。
2施工情況及原因分析
隧道左右洞的出口段在開工進(jìn)洞后,山體地表的裂縫不斷發(fā)現(xiàn),同時洞內(nèi)的不斷產(chǎn)生位移,下沉,變形。經(jīng)過鉆探后發(fā)現(xiàn)出口段50米至150米范圍都處在一個古滑坡上,因開挖施工使山體失去平衡,而使古滑坡重新復(fù)活,產(chǎn)生偏側(cè)向的滑動,使已開挖掘進(jìn)并完成了初期支護(hù)的120多米的左洞和右洞發(fā)生了側(cè)向位移并嚴(yán)重下沉,拱形骨架嚴(yán)重變形,噴水混凝土開裂,剝落。具體施工情況如下:
2.1左洞施工情況
開挖至ZK89+187.7時,開挖過程中的巖層變化為黃土—泥巖—泥巖夾礫巖,并出現(xiàn)滑動層,洞內(nèi)施工過程中有著大量涌水。由于地質(zhì)圍巖及山體嚴(yán)重滑動使洞內(nèi)拱頂下沉及擠壓嚴(yán)重并在ZK89+275—ZK89+240出現(xiàn)仰拱開裂,其中ZK89+230.8位置拱頂下沉456.3毫米、收斂530.49毫米,已施工段侵入二襯最大為43cm。
2.2右洞施工情況
開挖至K89+185.75,開挖過程中的圍巖變化為黃土—泥巖—泥巖夾礫巖,并多次出現(xiàn)滑動層,洞內(nèi)施工過程中有大量水涌出。洞內(nèi)拱頂下沉及擠壓嚴(yán)重,其中K89+239.8拱頂下沉423毫米、收斂486.54毫米,已侵入二襯最大值為35cm。
2.3地表開裂
主要裂縫位置為三部分:(1)在K89+287-K89+250段,ZK89+287-ZK89+250段洞頂?shù)乇黹_裂嚴(yán)重,裂縫寬5~70mm不等,主要大的裂縫有十幾條。主要表現(xiàn)為橫向發(fā)展,且有錯臺;(2)在ZK89+140路線方向左側(cè)35米附近有三條嚴(yán)重的裂縫,裂縫寬5~30mm不等;(3)在K89+200路線右側(cè)5米處一條裂縫表現(xiàn)為與隧道方向斜交45度,裂縫最大裂縫寬達(dá)1~5cm。
3處理方案
地表注漿施工:施工準(zhǔn)備→孔位的測定→鉆孔、驗孔→安裝導(dǎo)管和止?jié){塞→注漿→封孔。
3.1地表注漿孔的布置范圍
地表注漿范圍為左洞ZK88+915-ZK89+133長218m,右洞K88+878-K89+092長214m,根據(jù)設(shè)計要求,為了保證注漿質(zhì)量同時節(jié)約造價,山體注漿采用兩種材質(zhì)注漿管,分別為隧道洞身兩側(cè)兩排導(dǎo)管采用ф89鋼管,壁厚8mm,洞頂及兩側(cè)外面采用ф100PVC花管,鉆孔深度為15-40m之間。注漿寬度為隧道的洞頂及隧道的兩側(cè)10m范圍內(nèi),管道注漿有效段為開挖拱頂以上7m到仰拱底面以下2m。注漿孔按橫向2.5m,縱向3m間距布置。
3.2鉆孔
本次鉆孔使用十臺ZQS-100型地質(zhì)鉆機鉆機,每臺鉆機準(zhǔn)備4人,在施工前時,由測量人員布設(shè)注漿孔位置,測出地面高程并計算好每根注漿孔的鉆進(jìn)深度,注漿孔梅花型布置,隧道橫斷面方向間距2.5m,隧道路線方向間距3m。在鉆進(jìn)過程中做好記錄并做好土體變化情況及異常情況。鉆孔的直徑根據(jù)注漿管大小分為130mm及150mm,鉆孔施工順序先隧道兩側(cè),然后隧道拱頂上方,先大孔后小孔,在同一斷面的鉆孔采用跳孔施工,避免在施工中距離過近影響鉆進(jìn),鉆孔鉆進(jìn)設(shè)計要求的孔底標(biāo)高且驗孔合格后,立即安裝注漿管,避免塌孔無法安裝。
3.3安裝注漿管和止?jié){塞
在孔位鉆至設(shè)計標(biāo)高后,對孔內(nèi)進(jìn)行檢驗,確保注漿管可以一次到位,如發(fā)現(xiàn)塌孔或者孔位縮孔無法安裝導(dǎo)管,需用鉆機重新掃孔并檢查合格后才可以安裝注漿管。鉆孔完成后經(jīng)檢驗合格后,立即安裝注漿導(dǎo)管。同時在有效注漿段與無效注漿段需安裝止?jié){塞,并無效段注漿管的外部填入約1至2米高砂漿或黏土填塞密實,確保注漿孔注漿只在有效段進(jìn)行注漿;注漿管安裝時在孔口位置用砂漿填塞約1m,使注漿導(dǎo)管與孔壁密實,避免注漿時漿液從導(dǎo)管與孔壁之間冒出。安裝好注漿管并檢驗合格后,注漿管管需進(jìn)行保護(hù),避免孔口被堵塞或雜物進(jìn)入。
3.4注漿施工
本次注漿使用雙液FBY-60型注漿機五臺,每臺機器準(zhǔn)備四人,操作機械一人,一人記錄漿液配合比、注漿壓力、注漿量、跑漿、串漿等情況,兩人制備水泥漿,雙液注漿機功率為大于60L每分鐘,工作壓力為1.0兆帕至3.0兆帕。具體如下:(1)注漿材料。注漿材料為水泥、水玻璃、緩凝劑。設(shè)計配合比:根據(jù)設(shè)計圖紙要求單漿液灰水比為1∶0.5-1∶1;水玻璃和單漿液摻和比例為1∶20,凝結(jié)時間不小于25min;(2)壓水試驗。在隧道最外側(cè)第一個鉆孔作為壓水試驗孔,通過實驗的注入量、終止壓力來確定設(shè)現(xiàn)場注漿施工參數(shù)的,同時與設(shè)計要求進(jìn)行比照,不符合設(shè)計圖紙要求時,找出原因并調(diào)整設(shè)計參數(shù);(3)漿液配制。根據(jù)現(xiàn)場實驗后施工配合比確定為:單漿液灰水比為1∶0.8,水玻璃與水泥漿液摻和比為1∶20。采用高速拌合機進(jìn)行制備水泥漿液,水泥漿液制備過程中:先加水再加緩凝劑最后加入水泥進(jìn)行高速攪拌。最后通過兩管吸入至注漿機混合后注入注漿管內(nèi);(4)注漿:①地表注漿順序。按隧道邊線向隧道中心的順序進(jìn)行,先隧道洞身兩側(cè)、后隧道拱頂?shù)乇?,先低處,后高處的進(jìn)行注漿。在同一斷面,為避免竄漿或者跑漿,采用間隔3孔灌注,從而確保注漿的質(zhì)量。跳孔注漿間距為3孔,即:每次從最外側(cè)往中線隔三孔注漿,下一次在從最外側(cè)倒數(shù)第二孔往中線隔三孔注漿,如此反復(fù),直到同一斷面注漿完畢;②注漿壓力控制。由于注漿終壓力較大,為保證注漿質(zhì)量采用逐級加壓方式,根據(jù)設(shè)計要求注漿終壓力為1.5兆帕至3.0兆帕之間,注漿終壓選擇根據(jù)鉆孔深度選取,孔深小時取小值,在孔深大時取大值。
4施工結(jié)果
山體注漿一共鉆了65520m,設(shè)計注漿量為34847.71m3,實際注漿量為34892.02m3,注入率為101.13%,并在28后取芯,按照設(shè)計要求進(jìn)行了鉆了20個不同注漿深度的檢查孔,取芯進(jìn)行試壓,抗壓強度的平均值為5.55兆帕,達(dá)到設(shè)計要求的5兆帕。同時在后續(xù)施工中的監(jiān)控量測得知,在開挖及換拱處理通過時的地表總沉降量為3.5cm,洞內(nèi)周邊收斂基本在50mm左右,均在設(shè)計要求范圍內(nèi),同時山體地表不在產(chǎn)生裂縫,此段山體已趨于穩(wěn)定;經(jīng)檢測驗證和監(jiān)控量測數(shù)據(jù)表面此次地表注漿在隧道施工中效果良好,有效處置了山體的滑動。
5本次施工的不足
通過本次施工中發(fā)現(xiàn),本次山體注漿在無效段的止?jié){效果不是很明顯,個別孔會出現(xiàn)注漿壓力大時漿液從注漿導(dǎo)管與孔壁之間冒出,后來通過實踐,我們采用在止?jié){盤至孔口段之間用砂漿或者黏土進(jìn)行回填,止?jié){效果顯著,因此我們建議:在鉆孔后安裝注漿管時立即設(shè)置止?jié){盤并及時在無效段導(dǎo)管與孔壁之間填入砂漿或黏土,然后對孔口進(jìn)行夯實封閉。
6結(jié)語
本次隧道出口地表注漿耗時45天,在注漿結(jié)束對山體注漿深度不同的地方采用檢查孔進(jìn)行檢測,根據(jù)取樣觀測及試驗數(shù)據(jù)可知,土體顆粒間結(jié)合增強,山體裂隙已被漿液注滿,滑動面的裂隙已充滿漿液,在后續(xù)洞身開挖及洞身換拱過程中,土體已穩(wěn)性,地表不在出現(xiàn)裂縫,初期支護(hù)不在變形,出口段的開挖順利通過,且開挖方式由原來的雙側(cè)壁改為單側(cè)壁施工,大大縮短了開挖時間,節(jié)約了投資,同時使隧道在后續(xù)的開挖及換拱處理均在安全中施工,也使得隧道在通車后始終保持穩(wěn)定安全。
參考文獻(xiàn)
[1]公路隧道施工技術(shù)規(guī)范[S].
[2]福建省高速公路隧道施工標(biāo)準(zhǔn)化指南.福建省交通運輸廳,2004.
作者:陳秋城 單位:福建華通路橋建設(shè)有限公司