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焙燒控制論文:焙燒控制體系應(yīng)用的控制技術(shù)

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焙燒控制論文:焙燒控制體系應(yīng)用的控制技術(shù)

作者:王金鐸陶國新楊會(huì)東李鵬劉云峰單位:河北順天電極有限公司

焙燒控制系統(tǒng)應(yīng)用的控制技術(shù)

1邊火道控制技術(shù)

由于邊火道側(cè)墻密封問題易造成漏風(fēng)、溫度低和邊火道揮發(fā)分析出量少的特點(diǎn),預(yù)熱區(qū)溫度不易控制,在控制模塊中,提供邊火道溫度單獨(dú)設(shè)定的方法,通過提高邊火道的溫度設(shè)定,解決預(yù)熱區(qū)邊火道溫度低的問題。在焙燒實(shí)際操作時(shí),如果高溫爐室采用遠(yuǎn)程控制火道設(shè)定溫度為1200℃,邊火道增加30℃偏移值即設(shè)定為1230℃,這樣可使高溫爐室各個(gè)料箱的水平溫差控制在5℃以內(nèi);處于揮發(fā)階段的爐室,邊火道加15℃的偏移值時(shí),各料箱的水平溫差最小。

2料箱溫差控制技術(shù)

制品在焙燒過程中能否均勻升溫,直接影響了制品品質(zhì)、能耗、產(chǎn)能及爐口設(shè)備壽命,是焙燒控制的重要目標(biāo)。公司環(huán)式爐料箱深度為6600mm,是國內(nèi)最深的爐型??s小前后溫差與上下溫差是面臨的難題。通過優(yōu)化燃燒器、負(fù)壓控制、燃燒架上下游功率控制及燃燒架各火道的均衡控制等一系列技術(shù),使得火道及料箱上下、左右、前后溫差在要求的范圍內(nèi)。為了縮小火道的上下溫差,加強(qiáng)了對各火道負(fù)壓的調(diào)整。通過排煙架的蝶閥控制,各火道負(fù)壓控制在-100~-130Pa,零壓控制在-10~0Pa,現(xiàn)在火道上下溫差由以前的50℃縮小到30℃以內(nèi),保證溫度場均勻分布和產(chǎn)品均勻受熱,保證了上層和下層產(chǎn)品的均質(zhì)性。為了縮小爐室的前后溫差,在自動(dòng)控制時(shí),采取調(diào)節(jié)上下游功率的方法,根據(jù)實(shí)際情況,控制好上下游給氣量,從而達(dá)到縮小前后溫差的目的。手動(dòng)控制時(shí),采用只點(diǎn)下游燒嘴的方法,根據(jù)實(shí)際溫度情況,控制好給氣量,掌握好升溫速度。通過采取這些措施,目前環(huán)式爐的前后溫差已經(jīng)由以前的100℃左右縮小到50℃以內(nèi)。

3火道負(fù)壓綜合控制技術(shù)

通過系統(tǒng)運(yùn)行在許可的負(fù)壓范圍內(nèi),實(shí)現(xiàn)焙燒區(qū)和預(yù)熱區(qū)火道溫度的自動(dòng)控制,使其保持跟蹤對應(yīng)區(qū)域的溫度設(shè)定曲線變化,從而保證各爐室實(shí)際溫度曲線滿足焙燒工藝的要求。上述所有控制都與火道負(fù)壓綜合控制相關(guān),彼此互相影響,互相牽制,由于是在同一條火道中,因此必須對負(fù)壓進(jìn)行綜合控制。在中控室管理機(jī)上設(shè)置優(yōu)化控制軟件,通過模糊控制,多變量最優(yōu)控制等先進(jìn)控制方法,對負(fù)壓進(jìn)行綜合控制,以達(dá)到最優(yōu)效果。

4預(yù)熱爐室溫度控制技術(shù)

在炭電極焙燒運(yùn)行過程中,預(yù)熱爐室只靠高溫爐室和揮發(fā)爐室的余熱,無法滿足正常的升溫需求,造成焙燒時(shí)間長,生產(chǎn)效率低。根據(jù)這一問題,利用輔助燃燒架提前加熱的方法,提高預(yù)熱的升溫速度。投產(chǎn)時(shí),工藝設(shè)定產(chǎn)品溫度達(dá)到230℃后停止加熱,出現(xiàn)了部分廢品,因火道局部溫度高導(dǎo)致上部保溫料過燒氧化嚴(yán)重。根據(jù)這些問題,采取逐步降低提前加熱溫度的方法,經(jīng)過多次試驗(yàn),最終降低到180℃的預(yù)熱溫度。目前,揮發(fā)前期升溫速度得到了有效控制,杜絕了上部保溫料氧化現(xiàn)象,而且還降低了天然氣消耗。

5焙燒爐數(shù)學(xué)模型技術(shù)

通過大量的實(shí)驗(yàn)及數(shù)據(jù)分析發(fā)現(xiàn),焙燒爐的升溫曲線對于炭電極的質(zhì)量有著重要的影響,但對于6600mm深的火道來說,燃燒裝置僅用少量熱電偶來測量溫度,不能全面反映溫度場分布狀況。因此通過對焙燒爐火道溫度進(jìn)行測試,了解火道內(nèi)其他各點(diǎn)的溫度數(shù)據(jù),對于保證炭電極的質(zhì)量、爐體的使用壽命及天然氣的能耗有重要的影響。針對不同的電極規(guī)格、不同的質(zhì)量要求進(jìn)行了認(rèn)真的摸索與試驗(yàn),現(xiàn)在已經(jīng)取得了大量成熟的數(shù)據(jù),并建立了焙燒爐溫度場、揮發(fā)分析出、煙氣排放、熱平衡及制品焙燒過程等一系列數(shù)學(xué)模型。

控制系統(tǒng)的節(jié)能與質(zhì)量效果

通過制定合理的工藝制度,采用合適的升溫曲線和負(fù)壓參數(shù),通過采用研發(fā)的新型燃燒器,解決了由于燃燒器的原因?qū)е禄鸬郎喜繙囟冗^高,而下部溫度過低,爐室熱量損失大、熱效率低、明顯增加燃料消耗等問題;使得強(qiáng)制加熱區(qū)域升溫符合曲線要求,減少爐室水平與上下間溫差,提高產(chǎn)品均一性,同時(shí)延長火道墻壽命;天然氣充分燃燒減少了天然氣對中溫區(qū)域揮發(fā)分燃燒的抑制作用,中溫區(qū)域揮發(fā)分燃燒充分,減少煙氣中焦油含量,同時(shí)揮發(fā)分燃燒產(chǎn)生的大部分熱量,得到充分利用,有利于節(jié)能降耗。通過對爐型的優(yōu)化設(shè)計(jì)、最佳升溫曲線的制定,使焙燒控制系統(tǒng)獲得了最低的能耗,最佳的質(zhì)量控制效果。經(jīng)統(tǒng)計(jì),焙燒Φ1146mm電極的天然氣平均消耗為107.7m3/t,焙燒制品合格率為99.8%,電阻率為28.1~32.3μΩ•m,平均電阻率30.2μΩ•m,優(yōu)級品率100%,創(chuàng)造了國內(nèi)先進(jìn)水平。

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