前言:本站為你精心整理了給煤機的運用與改進范文,希望能為你的創(chuàng)作提供參考價值,我們的客服老師可以幫助你提供個性化的參考范文,歡迎咨詢。
本文作者:王冠宇姚海寧李正興作者單位:海南龍宇能源公司
使用過程中,鏈帶伸長變松,導致滾筒兩端撒煤,鏈帶易出現(xiàn)爬鏈現(xiàn)象。
給煤機鏈帶與滾筒鏈輪傳動機構缺少潤滑系統(tǒng),機械磨損較快,降低了鏈帶及鏈輪的使用壽命。
給煤機閘門液壓控制系統(tǒng)結構復雜,占用空間大,無法在現(xiàn)場安裝使用。
技術改造
(1)采用改變傳動鏈輪傳動比方法改變設計給煤量。在確保模數(shù)及壓力角相等的前提下,將原鏈輪傳動比由25∶26改為18∶36,給煤機最大給煤量調整為1000t/h。將原裝BWDY33-29-7.5型固定速比減速器更換為XWY6-25型擺線針輪行星減速器,實現(xiàn)了無級變速。通過調節(jié)減速器的輸出軸轉速,改變鏈帶運行速度,從而改變給煤量。將原配套變頻器運行頻率設定為工頻,給煤機在啟動過程中實現(xiàn)了軟啟動,同時避免了變頻運行時電動機嚴重發(fā)熱的現(xiàn)象。
(2)適當增大給煤機后側襯板與鏈帶之間間隙。將給煤機后側襯板割掉30mm,然后附加一塊樹脂板作為軟擋煤板。小型鐵器通過時,擋煤板受擠壓變形,可使其順利通過,既可預防后側板撒煤,又防止了卡堵現(xiàn)象發(fā)生。
(3)增大前側卸載滾筒和后側驅動滾筒之間的調節(jié)行程。在給煤機沿后側滾筒軸座固定孔方向,向后每隔40mm增加1套軸座固定孔,共增加2套,即調節(jié)行程在原基礎上增加80mm。當原調節(jié)行程用完后,滾筒及鏈帶可整體后移40mm,保證鏈帶適當張緊的需要。改變驅動布局,變后滾筒驅動為前滾筒驅動,上部鏈帶在前滾筒的驅動下始終處于張緊狀態(tài),不會出現(xiàn)松弛、下垂、撒煤、卡堵及卡鏈現(xiàn)象,下部鏈帶雖有所松弛,但對設備運行沒有任何影響,后驅動滾筒不拆除,作為備用。
(4)設計增加自助潤滑系統(tǒng),解決給煤機鏈帶與鏈輪潤滑問題。制作2個500mm×400mm×400mm的油箱,將油箱并排置于給煤機連接筒后側面,油箱底端各焊接1個DN16截止閥,截止閥連接軟管,軟管另一端置于滾筒鏈輪正上方。油箱裝入齒輪油(一般用更換下的廢油)。給煤機運行時,人工將截止閥開啟一點,潤滑油約3s滴出一滴,均勻潤滑鏈輪及鏈帶。給煤機停止運轉時,人工將截止閥關閉,停止?jié)櫥?/p>
(5)重新設計閘門液壓控制系統(tǒng),將油缸布置方式由正前方單缸布置改為兩側雙缸布置(見圖1)。安裝1臺DYTFB1000-12500/83型小型液壓泵站和2根直徑83mm、行程1500mm專用液壓缸替代原液壓系統(tǒng)。在給煤機兩端安裝U形固定點,將液壓缸固定在給煤機兩側,保證液壓缸受力均勻。在封倉板外側端部安裝一根工字鋼,工字鋼兩頭焊接一個與液壓缸頭相配套的連接架,便于固定。
使用效果
通過改造,給煤機給煤量控制在400~1000t/h,實現(xiàn)了給煤機的變頻軟啟動,工頻運行,滿足了井下生產(chǎn)實際需要。改造后,消除了卡堵和爬鏈等故障,每月平均減少維修時間約4h,按平均產(chǎn)量800t/h計算,每月可多生產(chǎn)煤炭3200t。