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摘要:針對采煤機行走箱井下使用中存在的一些問題,如行走輪與銷排嚙合阻力較大、行走輪軸與殼體配合松動和跟轉、行走輪軸井下拆卸困難與設計不合理、行走輪注油困難等,分別提出相應的改進措施:增設大空間滴油潤滑裝置、在殼體間增加耐磨套、設計新型支撐套結構和選用自潤滑軸承,有效地解決了上述問題,現(xiàn)場應用效果良好。
關鍵詞:采煤機;行走箱;優(yōu)化設計
0引言
采煤機行走箱是采煤機牽引系統(tǒng)的動力輸出執(zhí)行機構。因內部齒輪傳動系統(tǒng)為開式傳動,加上行走輪與銷排的非共軛嚙合,在煤渣污染和振動的惡劣工況下,行走箱的可靠度相對整機其他大部件較低,且受空間制約,在井下更換易損件如導向滑靴、行走輪時非常困難。本文主要針對大采高采煤行走箱在實際應用中出現(xiàn)的問題,提出一系列優(yōu)化設計。
1采煤機行走箱技術現(xiàn)狀
行走箱主要由殼體、驅動輪組件、行走輪組件及導向滑靴組成。采煤機牽引部通過花鍵軸將動力傳遞到行走箱驅動輪,大采高采煤機行走箱通常為一級變速齒輪傳動,驅動輪與行走輪組件中的大齒輪嚙合,將轉矩傳遞到行走輪,行走輪與銷排嚙合驅動采煤機行走。行走箱外形及內部結構如圖1所示。目前,行走箱在使用過程中主要存在以下幾個問題:①在新工作面運行初期,由于缺少煤粉潤滑,行走輪與銷排、導向滑靴與銷排之間摩擦阻力較大,運行時噪聲較大,牽引電機時常過載;②殼體材料較軟,方軸與殼體配合間隙隨著交變應力長時間作用逐漸增大,發(fā)生松動甚至跟轉故障;③井下行走輪軸拆卸非常困難;④受電纜槽的影響,行走輪組件軸承注油困難。
2采煤機行走箱改進設計
針對行走箱的常見問題,分別從以下幾方面進行改進優(yōu)化設計。(1)滴油潤滑裝置在行走箱殼體頂部開槽,設置滴油潤滑裝置。該裝置上蓋板設計1個內六角螺塞作為加油口,下端設計2個滴油口,在垂直方向上與驅動輪與行走輪齒寬中心對應,以達到最佳潤滑狀態(tài)。滴油潤滑裝置如圖2所示。滴油口由中心鉆孔螺栓和毛氈組成,油箱中注入工業(yè)齒輪潤滑油,潤滑油浸潤毛氈后經由螺栓孔滴下,左側滴油口潤滑驅動輪,右側滴油口潤滑行走輪。兩滴油口螺栓用防松鋼絲栓緊,防止螺栓受振動脫出掉落。實踐表明,在新工作面采煤機齒軌與銷排嚙合初期,加入滴油潤滑裝置后,嚙合噪聲和牽引阻力明顯減小。(2)增加耐磨套行走輪組件中心軸在工作中受軸向和徑向作用力,因此在與行走箱殼體配合端設計為方形定位防止跟轉,但行走箱殼體材質相對較軟,實際生產中出現(xiàn)過方軸轉動、殼體配合部位塑性變形、間隙增大失效。在行走輪中心軸與殼體配合段加入42CrMo材質鋼套,提高殼體局部強度,可以有效地防止軸孔受力蠕變而導致中心軸發(fā)生轉動失效。改進前后結構對比如圖3所示。(3)新型支撐套結構行走輪組件通過銷軸兩端支撐行走箱殼體,煤壁側結構通常采用一個支撐鋼套,原結構中鋼套與殼體配合長度較深,軸端受力擠壓鋼套后與殼體粘結,在井下有限空間中常難以拔出,進而導致行走輪軸無法退出,只能整體更換行走箱,增大井下檢修人員勞動強度。特殊情形下,更換上來的舊行走箱送到機修廠也只能依靠頂絲抽拔支撐鋼套,而無法將專業(yè)設備壓力有效作用到行走輪軸上,最后只能采取切割破壞性手段割裂支撐套取出行走輪軸。新結構中將該套一分為二,煤壁側端蓋與殼體配合深度較淺,上面增加大頂絲并用螺堵封住以防止煤渣進入堵塞。同時,將另一側鋼套設計為從行走箱內側裝配,端蓋拆下后即可從煤壁側軸端用專用工具頂出行走輪軸。若出現(xiàn)特殊情況仍難以抽出行走輪軸,整體更換行走箱至機修廠后,壓力機可將輸出軸直接作用在行走輪軸端,壓出行走輪軸。支撐套改進前后對比如圖4所示。(4)選用自潤滑軸承行走輪組件軸承一般選用調心滾子軸承,在采煤機日檢、周檢中需要通過行走箱殼體上設置的油杯加注鋰基潤滑脂。但油杯位置比電纜槽高度低很多,且行走箱與電纜槽間距離較窄,加注黃油時需采用延長管進行操作,較為困難。油杯位置示意圖如圖5所示。選用SKF兩側帶密封圈的密封軸承(2CS5/VT143),內部裝有極壓潤滑脂,該系列軸承非常適合在各種高污染環(huán)境中使用,可免除人工加注黃油維護,且使用壽命也有所提高。
3應用情況
在經過以上四方面的改進后,新型行走箱裝備在MG900/2400-WD型電牽引采煤機上,在陜西能源涼水井礦進行工業(yè)性試驗,行走箱行走距離達300km無故障,行走輪組件無需注油,使用效果明顯,極大地減輕了工人勞動強度。
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作者:胡俊 單位:中煤科工集團上海有限公司 天地上海采掘裝備科技有限公司